螺杆式空气压缩机采用预成套配置,只需单一的电源连接及压缩空气连接,并内置冷却系统,其安装工作大为简化。螺杆式空气压缩机以其高效能、高效率、免维护、高度可靠等优点始终如一的为各行各业提供优质的压缩空气,其螺杆压缩组件,采用最1新1型数控磨床内部制造,并配合在线激光技术,确保制造公差精1确1无比。螺杆式空气压缩机的可靠性能可确保压缩机的运转费用在使用期内一直极低。螺杆压缩机的机体均分为皮带传动式和直接传动式两种,调整压缩机、一体式压缩机和干燥剂系列都是L/LS系列压缩机中的新产品。
螺杆式空气压缩机是喷油单级双螺杆压缩机,分为单螺杆式空气压缩机及双螺杆式空气压缩机,采用高效带 轮传动,带动主机转动进行空气压缩,通过喷油对主机内的压缩空气进行冷却,主机排出的空气和油混合气体经过粗、精两道分离,将压缩空气中的油分离出来,最后得到洁净的压缩空气。冷却器用于冷却压缩空气和油。
具有优良的可靠性能,振动小、噪声低、操作方便、易损件少、运行效率高是其1最1大1的优点。
螺杆压缩机是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到。转子副在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线,由吸入侧推向排出侧,完成吸入、压缩、排气三个工作过程。


螺杆式空气压缩机的工作原理
1、吸气过程
螺杆式空压机无进气与排气阀组,进气只靠一个自动调节阀的开启与关闭调节。当主副转子的齿沟空间转至机壳进气端开口时,其空间最1大1,此时转子下方的齿沟空间与进气口的自由空间相通,因在排气时齿沟内的空气被全部数排出,排气完了时,齿沟处于真空状态,外界空气即被吸入,并沿轴向流入主副转子的齿沟内,当空气充满了整个齿沟时,转子之进气侧端即转离了机壳之进气口,齿沟间的空气即被封闭,以上为“吸气过程”。
2、封闭及输送过程
吸气终了时,主副转子齿峰会与机壳密封,齿沟内的空气不再外流,即“封闭过程”。两转子继续转动,其齿峰与齿沟在吸气端吻合,吻合面逐渐向排气端移动,即形成“输气过程”。
3、压缩过程及喷油过程
在输送过程中,吻合面逐渐向排气端移动,即吻合面与排气口间的齿沟空间逐渐减小,齿沟内的空气逐渐被压缩,压力逐渐升高,即“压缩过程”。压缩的同时,润滑油亦因压差的作用被喷入压缩室内与空气混合。
4、排气过程
当转子的排气口端面与机壳排气口相通时(此时气体压力1最1高1),被压缩气体开始排气,直至齿峰与齿沟的吻合面移至机壳排气端端面,此时两转子的吻合面与机壳排气口之间的齿沟空间为零。即完成“排气过程”。与此同时,转子的吻合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长,由此开始一个新的压缩循环。


1、压缩机损坏了,当然要更换,而且都很急,但是在采取行动准备材料工具之前,则要做好 以下几点工作:
①、控制箱内的接触器、超载器、或计算机、温控是否质量上已出了问题,必须一一检查,确认至没问题才可。
②、各种设定值是否已经变化,分析是否因设定值变更,或错误的调整而造成压缩机烧毁。
③、检查冷媒管路上的异常状况并校正。
④、确定压缩机烧毁或卡死,或半烧毁:
a、用摇表量测绝缘,用三用表量测线圈电阻。
b、与使用客户相关人员交谈了解前因后果之概况,作为判断参考。
⑤、由液管部分设法泄冷媒,观察冷媒排出之残余物,嗅其味,观其色。(烧毁后,为臭酸味,有时有刺鼻性辣味)
⑥、拆下压缩机后,须倒出少许冷冻油,观其色判断情况。离开主机前,将高低压二支管用胶带包扎好,或将阀关闭。
2、根据以上检查工作后,可能有三种压缩机故障情况:
①、压缩机电机未烧毁,电流正常,仅噪音大。(机械方面问题)
②、压缩机电机已烧毁,不能运转,机械好坏不知。
③、压缩机电机未烧毁,可运转,机械良好,但电流大而超载,易跳脱。
依三种情况,采取更新压缩机之程序如下:
①、压缩机电机未烧毁,电流正常,仅噪音大。(机械方面问题)
a、这种情况下,其油不臭,仅污染成粉末灰色状,沉在压缩内部,系统管子内污染不明显。
b、将原干燥器拆下,尽可能用氮气,(压力至少7KG/CM2以上)从高压端吹净高压端管路,以及分段吹净液管,低压端部份件,并观察吹出之物是油,还是污物,还是水份或者其他异状、异物。
c、换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10kg/cm2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端充灌阀排至大气中。
d、由高、低压端同时抽真空至少1000microns。
e、由液管部分加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机做测试。(压缩机须加温2小时)
②、压缩机电机未烧毁,可运转,机械良好,但电流大而超载,易跳脱。
a、此种情况下,其油稍有焦味、变色,系统管路内还算干净,但是金属表面已酸化之系统,铜管内壁变红。
b、换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10kg/cm2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端角阀排至大气中。
c、由高、低压端同时抽真空至少1000Microns。
d、由液管部分加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机做测试(压缩机须加温2小时)
此情况必须注意:客户原来电源的稳定性以及可能的负载太大同题,或停动控制太频繁的结果,若不解决这些,则危险性一直存在,还是不能完全解决。
③、压缩机电机已烧毁,不能运转,机械好坏不知。

