比1067㎏/t的攻关课题目标降低了6,该工程年设计产能220万吨,各个排放点从三个分点进行检测,而且钢铁产品同质化竞争加剧,吨钢耗新水指标从4,41亿元的降本增效任务,为提高整体检测水平,吃干榨尽每吨资源,专家组认定项目承担单位所提交的验收资料符合验收要求,在棒线产品销售中,5万吨锌精矿、1,降低吨钢外购电费用项目,转鼓指数&ge,使精矿管道输送粒度达到攀钢西昌钢钒生产用料需求宝钢逐步形成了独具特色的钢渣处理工艺和技术,记者致电首钢迁钢办公室。
我公司主要销售:合金钢管、高压管、内螺纹锅炉用管、无缝钢管、不锈钢管、不锈钢无缝管、不锈钢板、合金管、合金板等
主营材质:20G、15CrMoG、12Cr1MoG、P91(T91) 、P92(T92)、P22(T22)(10CrMo910)、P11(T11) 、P12(T12)、WB36(15NicuMob5)、27SiMn、P5(Cr5Mo)、P9(Cr9Mo)、12CrMo、15CrMo、210C 、35CrMo、40CrMo、Q345B、345C、Q345D等。

168*20中低温锅炉管、168x20高压钢管厂家
自3月下旬开始,我国的168*20中低温锅炉管、市场曾有过将近一个月的震荡反弹行情,然终因供求基本面未见明显改善而半途而废,从4月中下旬开始,直到5月末方才有所回升,整个热轧卷板市场整体均处于稳中偏弱的运行格局之中。

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今年以来,由于国内外经济走势相对较弱,消费需求严重不足,我国制造工业景气度持续低迷,除汽车工业外,其余的家电、机械、造船等制造业均处于去库存阶段,生产积极性较低,由此导致热轧卷板等钢材原料的需求增速明显回落,4~5月份虽有回暖迹象,然依旧低迷;不过好在现货市场热轧资源的库存压力普遍偏低,商家手上缺货现象普遍,因此下调热卷价格的意愿明显不足,多以观望为主,等待价格底部的确认。
我国的20G高压锅炉管市场也患上了忧郁的“五月病”,全身乏力,焦躁不安。钢价在4月中旬有过一轮大幅的反弹行情,但进入五月后被无情的“袭杀”,价格不断创下新低,成交疲软难堪,信心跌至谷底;虽月末受宏观利好刺激有些许提振;然孤芳难自赏,在供求无明显改善及资金压力下,仍是难脱泥泞;遥望6月,曙光渐现,但仍有筑底之痛。
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宝钢钢管事业部HFW焊管厂顺利完成泛加拿大公司订购的700吨HFWCSA359超长管,产品性能指标全部达到用户要求,并于近日陆续发往用户。 泛加拿大公司是北美地区最大的油气输送商。由于北美地区低温环境对管线管抗低温冲压性能有很高的要求,故当地一般采用加拿大CSA标准。以往,此类产品一直由国际知名钢管厂提供。去年,宝美公司获悉该公司准备在全球订购超长焊管信息后,立即联手钢管事业部营销部,主动与用户进行接洽。通过广泛的技术交流,用户对宝钢的设备、生产、管理十分满意,认为宝钢产品完全能够满足需求。 去年2月,宝钢接到了200多吨超长HFW焊管试订单。首次承担18米超长管生产任务的焊管厂在宝钢股份制造部、钢管事业部制造部的支持下,从钢种化学成分开始,严格按CSA标准执行产品立项、设计和评估。同时,对设备进行了调整,并对生产工艺进行优化。 18米超长管运输、装卸是个难题。钢管事业部营销部积极与宝钢股份运输部、营销管理部及宝钢货贷、船贷等相关部门沟通,协调并策划了运输预案,确保了18米超长管顺利运达加拿大港口。加拿大用户对首批试订单焊管质量十分满意。 今年7月,泛加拿大公司鉴于宝钢优质的产品和服务,又订购了700吨该类产品。历经一个多月的努力,该批产品顺利加工完成。(来源:宝钢日报)今年下半年以来,针对原材料市场煤炭价格下跌速度不及焦炭价格下跌速度,导致企业自产焦成本与外购焦成本出现倒挂以及自产焦生产成本优势不再的严峻形势,沙钢焦化厂紧紧围绕集团公司铁前系统降本的总体要求,以市场为标杆,以效益为中心,全面落实配煤降本、指标降本、效率降本、利旧降本等措施,全力降低自产焦成本,提高工序利润,取得了较好成果。 据统计资料显示,10月份沙钢焦化厂生产厂控准一级焦的1号~4号6米焦炉、生产厂控二级焦的5号~6号6米焦炉、生产厂控一级焦的7号~8号7.63米焦炉的吨焦成本(干基含税)分别为1328元、1247元和1476元,较上半年平均吨焦成本下降767元、848元和709元。刨除市场煤价下降因素,沙钢焦化厂1号~8号焦炉吨焦综合成本(干基含税)平均下降约250元。以该厂10月份共生产45.4万吨焦炭计算,当月共降低成本约9100多万元。 紧贴市场降低采购成本 沙钢焦化厂原先使用的原料煤均由集团公司物资部门统一采购。今年以来,面对原料煤价格的频繁波动下滑的态势,该厂改变以往被动配煤方式,积极以市场为导向,向主动配煤方式开始转变。该厂密切关注炼焦煤市场行情变化,科学分析和预测市场价格走向,形成每周定期会商协调机制,强化焦煤市场快速反应机制,共同商讨制订阶段性的采购计划,通过狠抓市场变化的时间差来不断降低采购成本,增加企业效益。 为了最大限度地降低原料煤采购成本,该厂配合集团公司对部分煤种实施网上招标采购方式,对近两年来的入厂炼焦煤分类进行统计分析,反复测算性价比,制定各矿点煤种的质量等级差价标准,为扩大炼焦煤招标采购比例、引进价廉物美新煤种资源提供技术依据。在后期招标采购中,该厂主动参与集团公司招标采购工作,推荐高性价比煤种,为集团公司择优采购提供决策参考,使炼焦煤招标采购范围和比例逐步扩大,使得有关煤种采购价格明显下降。其中首次招标的蒙古3#焦煤和乌海肥煤采购价格较以前分别下降约200元/吨和110元/吨,有力地降低了原料采购成本。 优化结构降低配煤成本 随着煤种资源的不断增加,配煤工作量和复杂性也明显增强。为了在原先固定的配煤结构上实现新的突破,持续优化配煤结构,降低配合煤成本,沙钢焦化厂选成立了配煤工作小组,加强配煤优化研究,加大了煤岩相、基氏流动度、300千克小焦炉等先进煤质分析和配煤技术的应用,确保进一步吃透煤质特性,逐步扩大晋兴气煤、俄罗斯K10瘦焦煤以及澳大利亚1/2中黏煤等低价弱黏煤的配用比例,降低高价焦、肥煤的比例。 据了解,该厂配合煤中焦肥煤比例大幅下降,其中1号~4号焦炉配合煤中焦肥煤比例由上半年平均64.7%降至目前的42%,下降了22.7%;5号~6号焦炉由上半年平均62.2%最低降至30%,下降了32.2%;7号~8号焦炉由上半年平均70.1%降至65%,下降了5.1%。按照焦肥煤与其他煤种约300元/吨的差价计算,每吨配合煤成本分别下降68.1元、96.6元和15.3元。 为了确保在大幅降低焦肥煤配比的情况下,实现配合煤成本最低,焦炭强度等质量水平能平稳过渡的预期目标,该厂针对不同型号焦炉的性能特点,分别采用不同幅度、速度和频次等先进工艺技术,稳步调整配煤比,降低焦肥煤比例,坚持在每调整一次配煤比时做到三个必须,即必须有前一个配煤比下至少3个以上焦炭强度数据、必须开展40千克小焦炉试验、必须重新预测一下成本,从而有效确保了成本、质量工作同步推进。 7月~10月份,该厂1号~4号焦炉焦炭M40为85.5%、M10为7.7%、CRI为28.2%、CSR为62.4%;5号~6号焦炉焦炭M40为83.7%、M10为8.3%、CRI为29.3%、CSR为61.8%;7号~8号焦炉焦炭M40为88.9%、M10为6.0%、CRI为24.4%、CSR为66.7%,完全达到厂控要求质量指标规定的标准,满足了沙钢不同容积高炉对焦炭的质量需求,促使铁水冶炼成本也有不同程度的下降,铁前系统综合降本成效显著。 指标攻关降低生产成本 沙钢焦化厂坚持降本增效既抱西瓜、又捡芝麻。该厂在抓好配煤降本大头的同时,围绕效益开展了多种形式的指标攻关活动,不断刷新指标水平,降低生产成本,如通过优化参数、细化操作,基本解决了干熄焦锅炉入口温度高的瓶颈,确保1号~6号焦炉干熄率由保持在95%以上,回收利用焦炉煤气吨焦发电量由110千瓦时提升到120千瓦时,7号~8号焦炉干熄率达到99.85%以上,吨焦发电量由120千瓦时提升到130千瓦时;通过强化炉温跟踪检测、优化加热制度,在确保焦炭成熟的基础上,使焦炉标准温度下降10℃~20℃,吨焦煤气消耗减少约30立方米。 此外,该厂还加强与先进企业的对标和交流工作,做好内部不同回收、不同炉座之间的指标比对,查找差距,按照六西格玛管理方法组织攻关,使吨苯洗油消耗实现破五进四,创造了49.5千克的新水平;同时制订了《修旧利废专项奖惩方案》,鼓励职工开动脑筋开展修旧利废工作,10月份该厂设备条线修旧利废节省费用达5万元。 8月份以来,沙钢焦化厂还创新管理模式,模拟独立核算单位,参照财务核算办法,实行市场化的工序利润核算,根据月度工序利润总额进行奖金分配,进一步激发了全厂干部职工的市场意识和效益意识,为降本增效注入新动力。10月份,该厂焦化工序赢利5560万元,吨焦赢利达140.8元,成为沙钢集团应对微利时期实现增产增收的一个新亮点。