
科士达UPS不间断电源供货商
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特点FEATURES
■铅锡多元合金汇流排:内阻小,耐腐蚀,能经受长期浮充使用。
科士达UPS不间断电源供货商
市场在竞争质量的同时, 服务的高低也成为抓住市场的关键。
■铅钙多元合金板栅,涂膏成型的电极板:大容量,自放电小,析气少,寿命长。
(1)使用寿命长
高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命。
低酸比重电液,提高电池充电接受能力,增强电池深放电循环能力。
增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。
因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25℃)
(2)高倍率放电性能优良
高强度紧装配工艺,电池内阻极小,大电流放电特性优良,比一般电池提高20[%]以上。
(3) 自放电低
高纯度原料和特殊造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电。
(4)维护简单
特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单。
(5)安全性高
电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。
(6) 安装简捷
电池立式、侧卧、叠层安装均可,安装时占地面积小,灵活方便。
(7) 洁净环保
蓄电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接将电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理。
根据市场现状,要求驻外业务员必须做到三个掌握,一要掌握客户的 经营状况;二要掌握客户的电池库存;三要掌握客户的使用反馈。在 提高服务、规避风险的同时,抢抓订单。内勤人员加强沟通和协调, 沟通客户所急、所需;协调客户反馈的改进、协调订单的提前运输。
既保证客户需要,又要降低运输费用,减少客户的部门内反馈。
二、 革新工艺流程,改进生产方式,引入新设备,深挖内部潜 能,人员结构合理优化,降低产品成本显著。
严峻的经济形势面前,唯有改革创新、优化调整才能为公司发展 提供不竭动力。电源公司认清形势,坚定信心,开阔思路,做足发展 新文章。
①工艺流程革新产生巨大拉动作用。一年来全体职工凝心聚 力,切实发挥人的主观能动性,不断创造新的增长动力。负极生产线2改造,把原来的大片手工分切改为流水线自动分切,半成品转序更加 快捷;正极极耳免贴胶带工艺改进,通过提高正极极耳点焊牢固度, 加强卷绕质量的控制和规范封口摁帽动作, 使免贴胶带电池性能不受 任何影响,通过改进能够直接省去一道生产工序;卷绕方法改进,与 同行业者交流经验,取长补短,淘汰了原来速度较慢、难度较大的错 位卷绕法,使用一次性标准卷绕法,半成品一致性显著提高,生产效 率也大幅度提高;装配车间流水生产线改造,2013 年 3 月份开始全 面推行滚槽涂油、离心注液、复合膜封口工艺,调整车间布局,引入 流水线作业模式,产品光身电池外观更加一致、干净,无需人工清洗 即可使用,污水排放从源头得到根治,全年节省清洗材料费 10 余万 元;化成工艺改进,其他工序改进提高后,电池内部质量有了显著改 善,经技术部门实验论证,制定新化成检测工艺,缩短检测时间,减 少分容、化成充电步骤,节约用工成本和节电效果显著。
②调整生产 结构,合理整分车间管理,生产灵活,管理协调,效益显著。5 月份, 容检车间化成工序与容检工序独立管理,操作性加强,根据工序各自 情况实行了错峰上下班制度,车间员工减轻劳动强度,照明、动力及 人工费节约 2 万元。11 月份,公司订单增多,生产任务繁重,原成 品一、成品二车间合并,设备资源、人力共享,有效提高车间内、外 协调互动,生产管理协同效应明显提高。③引入新设备,提高设备的 自动化水平和应用能力,加快设备改造和联机生产能力。自动超声波 清粉机的引进,降低手工清粉劳动强度,生产效率提高了一倍以上, 机械清粉极片一致性好,质量显著提高;公司加强自主设备改造,充3分发挥维修工的聪明才智,自主改造滚槽涂油机 4 台,所有电池型号 生产采用壳口涂油工艺,彻底解决困扰多年的封口后电池清洗不干 净,成品电池油圈的现象,产品外观提升新档次。④今年严峻的经济 困境,恰恰给了公司自身修炼提高,深挖潜能的契机。各生产工序内 优化整合,经过整合后 90%以上的职工都可以上常白班,管理控制更 为有效,工作环境大幅改善,提高劳动效率,降低管理成本。全年通 过技术改造,工艺革新,推广新设备使用,人员由年初的 420 人下降 到目前的 290 人,减少用工 130 人,公司整体生产效率提高了 15%。
三、递延质量风险抵押金范围,细化品管工作,形成质量管理与 品牌建设互促提高的良好氛围。
质量出效益,完善的质量管理体系是经营发展的根基,为实现这 一目标,切实提高质量管理水平和产品质量,2012 年公司质量风险 抵押金制度递延到班组长,把质量观念贯彻到每道工序,从而达到工 序有负责,质量有担当的质量管控意识,充分发挥了班长的模范带头 作用。同时进一步修订工序操作文件体系,改进品质检查办法,跟踪 督导整改质量问题,健全完善覆盖全生产过程的品质管理体系。在此 基础上,公司抽调科级干部充实品管管理,增强现场抽检质量,完善 质量反馈制度,形成每周一通报,一落实,一整改,一考核的品管闭 环管理模式。优质的产品才能做出品牌,良好的品牌信誉会进一步拉 动产品质量。公司作响品牌建设,在成功申报“山东名牌”和“山东 省著名商标” 的基础上, 充分挖掘发挥自身优势, 进一步提高 “铭波” 品牌的知名度和信誉度。
同时优质的品牌形成强大的内敛、 聚合效应,4激发了全体职工的维护产品质量的精神动力, 稳定了供应销售渠道和 客户群体,凝聚公司内外资源优势,为公司继续向好发展提供动力。
四、推进库存订货电算化,加强供应管理,灵活采用物流方式, 降低供应库存成本。
2013 年面对艰难的经济形势,深挖内潜,节约人力、财力,优 化升级工作结构成为迫在眉睫的工作。
①仓库电算化全面推进。进入 10 月份,仓库实行以电算化替代人工记账的工作方式,推进以科学 化管理转变习惯做法的改革措施,电算化应用后,处理数据更为精确 迅速,采购计划编制更为合理,降低库存原材料对资金的占用率。同 时仓库人员创新发货方式,实行错峰发料,对口环节自行转接电池, 工序分散记账,仓库统一核对的新方法,进一步整合了人力资源,仓 库人员由年初的 10 名人员减少到现在的 5 名员工。
②采购工作通过 开展供应商公开竞价、分批采购及零库存等有效方式,最大限度的降 低了材料采购成本。今年上半年对供应钢壳、盖帽、密封圈等的多家 供应商发函,要求竞标,重新拍价,在竞标中坚持货比三家的,使公 司目前使用的 AA 系列的钢壳、盖帽、密封圈每套下降 0.015 元,连 接极耳每片降低 0.001 元, 以上四项主要材料年节约成本 20-30 万元。
对于货款尽可能的延缓付款日期, 把来货款账期由原来的
2 个月全部 调整为
3 个月,加强发挥原材料供应的融资功能。积极开拓新材料供 应商,在可能的情况下发货进行试验,重新开辟低价供应商,目前已 经成功做成了 SBR 乳液,较之先前厂家价格降低了 32%,月节约生 产成本 6000 余元,点焊用钢带,比原先厂家价格降低 30%,月节约5生产成本 4000 元左右。
③加强物流监督及信息跟踪,确保生产需要。
发货物流是材料采购工作的一个重要环节, 通过对原材料的质量性能 存放时间认识,根据库存情况和生产的先后顺序,对货物采购的时间 充分进行掌握,采用更为灵活多样的物流方式,同时对货运情况时时 跟踪,了解货物到达位置,充分掌握流通信息,确保物料及时到位。
五、以制度作基础,以文化为依托,统一思想,规范行为,凝聚 力量,为企业改革发展提供服务。
企业规章制度管理是带有钢性的行为控制,而企业文化是企业 行为的柔性规范。
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