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西安冠军蓄电池总代理 

西安冠军蓄电池总代理

  • 品 牌:冠军
  • 价 格:面议 /
  • 供 应 地:北京北京市
  • 包装说明:标准
  • 产品规格:12V
  • 运输说明:
  • 交货说明:
  • 发布日期:2016/8/8 10:37:08
  • 联系人QQ:1873354436 点击这里给我发消息

详细说明

详细说明Explain

西安冠军蓄电池总代理

西安冠军蓄电池总代理

常用的铅酸蓄电池主要分三大类:
普通蓄电池;普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低、使用寿命短和日常维护频繁。
普通蓄电池特性 
1. 高容量 2. 长寿命
3. 高CCA,起动性能好 4. 充电接受及耐振动性能优越
5. 优质的复合玻璃纤维隔板应用 6. TTP技术应用
7. 先进的防硫酸盐化技术 8. 先进的低锑合金技术,少维护设计
9. 可靠的液孔塞密封设计 10.干荷设计,贮存期长,即启即用
11.型号齐全,美观大方,高标准设计
2)干荷蓄电池:它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。
3)免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液.
铅酸电池有2伏,4伏,6伏,8伏,12伏,24伏等系列,容量从20
2V铅酸蓄电池
0毫安时到3000安时。VRLA电池是基于AGM(吸液玻璃纤维板)技术和钙栅板的可充电电池,具有优越的大电流放电特性和超长的使用寿命。它在使用中不需加水。
5VRLA电池
VRLA电池(ValveRegulatedLeadAcidBattery)用途广泛,可用在电动工具,应急灯,UPS,电动轮椅,计算机和通讯设备等方面。
VRLA电池是这样设计的:在电池中,一部分数量的电解液被吸收在极片和隔板中,以此增加负极吸氧能力,阻止电解液损耗,使电池能够实现密封。
Parts组件 材料 作用
正极 正极为铅-锑-钙合金栏板,内含氧化铅为活性物质 保证足够的容量
长时间使用中保持蓄电池容量,减小自放电
负极 负极为铅-锑-钙合金栏板,内含海绵状纤维活性物质 同上
隔板 先进的多微孔AGM隔板保持电解液,防止正极与负极短路。隔板采用无纺超细玻璃纤维,在硫酸中化学性能稳定。多孔结构有助于保持活性物质反应所需的电解液 防止正负极短路
保持电解液
防止活性物质从电极表面脱落
电解液 在电池的电化学反应中,硫酸作为电解液传导离子 使电子能在电池正负极活性物质间转移
外壳和盖子 在没有特别说明下,外壳和盖子为ABS树脂 提供电池正负极组合栏板放置的空间
具有足够的机械强度可承受电池内部压力
安全阀 材质为具有优质耐酸和抗老化的合成橡胶。帽状阀中有氯丁二烯橡胶制成的单通道排气阀 电池内压高于正常压力时释放气体,保持压力正常
阻止氧气进入
端子 根据电池的不同,正负极端子可为连接片、棒状、螺柱或引出线。端子的密封为可靠的粘结剂密封。
密封件的颜色:红色为正极,黑色为负极 密封端子有助于大电流放电和长的使用寿命
电极中的电化学反应
阀控铅酸电池的电化学反应式如下所示。充电是将外部直流电
铅酸蓄电池结构图
源连在蓄电池上进行充电,使电能转化成化学能储存起来。放电是电能从电池中释放出来去驱动外部设备。
当VRLA蓄电池充电将达到顶点时,充电电流只被用来分解电解液中的水,此时,电池正极产生氧气,负极产生氢气,气体会从蓄电池中溢出,造成电解液减少,需不定时加水。
另一方面,充电末期或过充条件下,充电能量被用来分解水,正极产生的氧气与负极的海绵状铅反应,使负极的一部分处于未充满状态,拟制负极氢气的产生。
制造方法
浇铸板栅和拉网板栅以及铅布板栅等
维护方面
全免维护、少维护、干荷电等
焊接方面
铸焊和手工焊等

主要特性
蓄电池
安全密封
在正常操作中,电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。
没有自由酸
特殊的吸液隔板将酸保持在内,电池内部没有自由酸液,因此电池可放置在任意位置。
泄气系统
电池内压超出正常水平后,VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池会放出多余气体并自动重新密封,保证电池内没有多余气体。
维护简单
由于的气体复合系统使产生的气体转化成水,在使用电池的过程中不需要加水。
使用寿命长
采用了有抗腐蚀结构的铅钙合金栏板,电池可浮充使用10-15年。
质量稳定,可靠性高
采用先进的生产工艺和严格的质量控制系统,电池的质量稳定,性能可靠。电压、容量和密封在线上进行100%检验。
铅酸蓄电池生产工艺
配合金--铸板栅--涂片(之前应有制铅粉--和膏过程)--固化、干燥--分片打磨--配组--包片--极群焊接--装壳--上盖密封--端子焊接--入槽--注酸---化成--清洗--入库---包装发货

西安冠军蓄电池总代理

CFB锅炉结焦的原因分析

摘要  循环流化床锅炉向大型化、高参数发展已经是大势所趋,但是大型的循环流化床锅炉从设计、制造和运行方面都不成熟,如磨损、密封、结焦、出力达不到额定值等经常存在,只有在使用中总结经验不断改进。

关键词:循环流床锅炉(CFB锅炉) 原因  结焦  床温

1. 前言

近年来,随着节能减排意识的提高和国内环保法治的不断完善,循环流化床锅炉作为高效清洁的燃烧技术,正在向大容量、高参数方向快速发展,相继投产了一批135MW级的440T/H的循环流化床锅炉,还有相当数量的300MW等级的1025T/H循环流化床锅炉投入运行。在调试、运行中,不少循环流化床锅炉发生了炉内结焦。华亭电厂的两台循环流化床锅炉是东方锅炉集团公司生产的DG480/13.73-Ⅱ2型,#1炉于2006年12月投入运行,#2炉于2007年4月投入运行,#1炉在投入商业生产后发生了一次大面积的非常严重地结焦,这次结焦是一次典型的经验不足、设备本身特点等造成的低温结焦,现此次炉内结焦进行探讨、分析。

2. 华亭电厂CFB锅炉的设计特点

华亭电厂#1、2炉是东方锅炉集团公司在消化吸收及引进先进CFB锅炉技术的基础上,总结了第一、二代135~150MW等级循环流化床锅炉的成功经验,结合本公司在125MW、200MW、300MW、600MW大容量煤粉炉机组开发、设计制造方面的丰富经验,自主研发具有自主知识产权的第三代国产135~150MW等级的循环流化床锅炉,采用床下点火,左右各二支油枪。燃料采用#0轻柴油和两级破碎输煤系统,配一级给煤系统六台给煤机的前墙给煤方式,并配有独立的石灰石脱硫系统.设计煤种为华亭煤业集团的华亭煤矿、砚北煤矿、陈家沟煤矿的原煤筛选产生的煤矸石。设计允许煤的最大粒径为≤9mm,d50=1.1mm,校核煤种为灰份较大的煤矸石。设计启动床料为石灰石颗粒或炉渣,设计煤种的特性如表一

3. 结焦的原因分析

3.1. 结焦的过程

   2007年8月10日00:34,#1炉开始点炉,一次风量为10万Nm*3/h(试验临界流化风量为9万Nm*3/h),启动床料为炉渣,床料厚度为650mm,床压为6.3/5.9KPa.。03:50开始脉冲投煤,床压为5.1/5.7KPa,一次风量为12万Nm*3/h,密相区床温最高点为430℃、平均床温为390℃;04:20开始连续投煤,密相区床温最高点为700℃、平均床温为480℃。连续投煤后床压开始下降,由4.9/5.1KPa至05:43降为2.9/2.9KPa,此时一次风量为15万Nm*3/h,在这一过程中,密相区床温最高点在950℃以下,应该是正常的,只是床压有点低,床料太少。05:43至06:00炉膛右侧床压开始急骤下降为1 KPa后基本保持不变,并且密相区部分床温迅速上升,运行那台给煤机,对应的密相区床温超过1000℃,最高达1200℃只能用切换给煤机来控制床温,并且床温偏差很大;07:58至08:46,炉膛左侧开始急骤下降为0.96KPa后基本保持不变,密相区床温发生了同炉膛右侧一样的变化。由于床压低,18:00,#1机才带60MW的电负荷,密相区部分床温在1000℃以上,最高达1200℃,被迫减出力来降低密相区床温;18:50,相继有三台给煤机内堵满煤跳闸,直至21:16其余三台给煤机内堵满煤相继跳闸,被迫停炉,由于床压一直显示低,没有启动冷渣器排渣。11日09:00,打开人孔门时才确认炉内大面积结焦,炉膛两侧人孔门被焦块堵死,在清理焦块时发现炉内左右两侧结焦非常严重,最厚达1.5m,布风板中间结焦较薄,而且松软,炉膛四面墙壁上不同程度的粘有焦块,落煤口基本被焦块堵死。

项目

   符号

单位数    值

设计煤种

校核煤种

1

燃煤成分

收到基碳

Car

48.9

30.9

收到基氢

Har

2.88

2.8

收到基氧

Oar

4.32

6.15

收到基氮

Nar

0.03

1073

收到基硫

Sar

0.83

0.67

收到基灰份

Aar

29.64

48.6

全水份

War

12.8

9.1

干燥基无灰基挥发份

Vdaf

22.3

16.9

低位发热量

Qnet,ar

MJ/kg

18.84

12.04

2

灰熔点

变形温度

T1

1220

1260

软化温度

T2

1250

1280

熔化温度

T3

1260

1290

表   一

3.2. 结焦的原因分析

3.2.1. 床压测点布置不同,造成运行人员误判断

   华亭电厂的床压测点布置在炉膛左右两侧墙上,并且距布风板100mm,运行人员没有掌握床压测点的布置特点,造成结焦程度的加剧、结焦面积的扩大。

   根据床压测点的布置位置及一些数据分析,06:00右侧床压降为1KPa后基本保持不变,密相区部分床温在1000℃以上,最高达1200℃,这时炉膛右侧已经结焦,床压测点距布风板有一定距离,床压测点被掩埋在焦块中,无法测到风压,所以床压随结焦的程度加重而变小,如果床压测点布置在布风板上紧贴布风板,结焦后床压值变大;同样08:46以后炉膛左侧床压为0.96KPa基本保持不变,炉膛左侧也已经结焦。炉膛左右两侧结焦后,大量的一次风从布风板中间进入炉膛,暂时性的维持炉膛中部的流化状态,使锅炉维系运行,但是由于持续的高床温,炉膛中部的小焦块被吹起落在了基本没有一次风的炉膛左右两侧,使炉膛左右两侧的结焦加剧,最终形成一个炉内左右两侧高中间凹陷的形状;有一少部分焦块被吹起后,粘着在落煤口,造成给煤机堵煤跳闸。

3.2.2. 煤质发生变化,致使投煤时对密相区床温选择不合适

   根据以前多次的启动经验,一般密相区床温最高点在420℃以上,密相区平均床温在370℃以上,对应密相区高点床温给煤机脉动投煤,所用煤质为:收到基低位发热量基本为20MJ/kg左右,收到基挥发份为24~28%,启动很顺利。由于电量送出受线路限制6月26日#1炉停炉备用,停炉时煤仓煤位高,8月10日启动时还是按照以前的经验投煤,停炉时间长,煤质发生了很大的变化:收到基低位发热量为16.97MJ/kg,收到基挥发份仅为16.19%。煤中挥发份的析出分两个阶段:第一稳定析出阶段在500~600℃,第二稳定析出阶段在800~1000℃;由于煤在煤仓内堆放时间较长,第一稳定阶段的挥发份的份额减少,保证了密相区床温在低温时稳定升高,但是大量的煤进入炉膛没有燃烧,随着炉内温度的不断升高,在密相区床温高点,煤的第二稳定析出阶段开始进行,高份额的挥发份和大量的焦炭参与燃烧,使密相区部分床温迅速上升超过1000℃,高温区许多煤快速熔化和没有燃烧的煤粘接在一起,形成焦块。清理炉内焦块时,炉左右两侧焦块内大部分是煤粘接在一起,又黑又硬,炉膛中部松软的部分基本是煤,如图一、图二所示 。

       

3.2.3. 启动床料粒径的影响

华亭电厂正常运行时入炉煤的粒径分布大概为:8~13mm为2.5%,6~8mm为3%,3~6mm为20%,1~3mm为30%,1mm以下的为45%;正常运行产生的炉渣粒径分布大概如表二所示,根据多次启动的经验,将正常运行产生的炉渣不做任何处理(设计启动床料为0~3mm),直接作为启动床料,收到很好的效果,但在这次启动前将正常运行产生的炉渣进行筛分,筛去了炉渣中的大颗粒后作为启动床料,并且将返料器内的大量细灰加入炉内。启动床料粒径的大小,对流化质量的好坏影响很大。床料颗粒太细,颗粒间的粘着力大,床料的密度加大,流化风量小,流化不良,容易出现沟流现象,造成结焦;流化风量大,在点炉过程中随着床温的不断升高,一次风速加快,容易将大量的床料带出炉膛,导致床压不断降低,床料减少,炉内床料太少,不能在炉内形成正常的内循环,并且床料中可燃成份大大超标,一旦遇到高温点,发生快速结焦。从这次结焦中应证了这些情况,焦块中基本是煤,如图一所示。

3.2.4. 锅炉设计中存在一定缺陷

煤粉炉有炉内火焰监测装置,能够很好的了解炉内燃烧情况,便于运行人员调整。循环流化床锅炉由于其燃烧原理的特殊性、复杂性,至今还没有可利用的观察炉内燃烧情况的装置,只能采用最原始的在炉膛合适位置装设观火孔,以便运行人员了解炉内燃烧情况。华亭电厂两台循环流化床锅炉没有设计观火孔,使运行人员无法了解炉内燃烧情况,对炉内燃烧情况的分析和判断十分的不利,造成炉内结焦进一步扩大。

合计

筛上所剩渣样的重量(g)8.09.234.560.538.4112.954.7128.425.327.6499.5筛上所剩渣样重量占总样重量的百分比(%)1.601.846.9012.107.6822.5810.925.685.065.52

表二

3.2.5. 一次风量测点不准确

一次风量是循环量化床锅炉在运行中十分重要的参数,它不但关系到机组的经济性,更重要到关系到机组的安全性。8月10日点炉前所做流化风量为9万Nm*3/h,点炉时一次风量为10万Nm*3/h,开始脉冲投煤时一次风量为12万Nm*3/h,连续投煤时一次风量为15万Nm*3/h,按照这些风量值,正常点炉是不会结焦。但是,这次结焦停炉后,一次风量仍显示8万Nm*3/h,焦块清理后准备启动,一次风量在12万Nm*3/h,床料基本不流化,一次风量在13万Nm*3/h时,床料才开始流化,热工将一次风量测点校核后,一次风量在5万Nm*3/h床料已经流化良好。要认识到一次风量的重要性,一次风量偏大,容易将床料带出炉膛,形成空床;一次风量偏小,大颗粒的床料沉积在布风板上,引起流化不良,所以启动前要对一次风量做准确的校核。

4. 结束语

   循环流化床锅炉结焦有设计、制造、运行等多方面的因素。运行方面主要除一次风量的配比、煤质的变化、燃料粒径的大小、床料粒径的大小,还有返料不畅、耐磨浇注料脱落、风帽损坏等原因。作为运行人员,要掌握锅炉特性,提高理论水平,同时多借鉴同类型机组的运行经验,在实践中不断积累经验,这样才能对循环流化床锅炉的结焦得以控制和防范,给设计者和制造者提出合理的建议,使循环流化床锅炉在各方面日渐成熟。

发展
“十一五”期间,我国铅酸蓄电池市场规模迅速扩大,产量平均以每年约20%的速度快速增长,总体规模增长了2倍,由2005年的约7000万多KVAh上升至2010年的14416.68万KVAh。
据前瞻网调查数据显示:2011年,我国铅酸蓄电池行业产销规模均有所扩大,利润及销售利润均大幅上升,行业经营效益较好。2011年我国铅酸蓄电池行业的资产总额为880.91亿元,同比增长39.35%;实现销售收入965.15亿元,同比增长32.40%;实现利润总额57.20亿元,同比增长10.81%。[1]
与此同时,铅酸蓄电池技术经过多年发展,其比能量、循环寿命、高低温适应性等问题已有所突破。目前我国正逐渐缩小与国际领先技术的差距,在部分核心技术方面已达到国际水平,并且越来越多地进入国际市场。
随着铅酸蓄电池行业竞争的不断加剧,大型铅酸蓄电池生产企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的铅酸蓄电池生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的铅酸蓄电池品牌迅速崛起,逐渐成为铅酸蓄电池行业中的翘楚!


 

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