在现代工业的连续生产中,柴油发电机由于受工作温度、压力、震动等因素的影响,不可避免的出现渗漏问题。通常解决渗漏的传统方法是打卡具或焊补等工艺,但具有较大的局限性,且有的渗漏受工作环境安全的要求限制,无法现场进行解决。目前针对柴油发电机渗漏最新解决方案是采用高分子复合材料的方法,其中应用最为成熟的是美嘉华技术体系。用高分子材料修复柴油发电机是现场堵漏一个理想方法,特别是在易燃易爆场合下及不停车带压堵漏方面均显示其独有的优越性。不仅可以停车堵漏、密封,而且可以在不影响生产进行的前提下在线待机治理渗漏部位,达到重新密封的目的,经济效益显著。高分子材料治理柴油发电机渗漏发电机组电机受潮以后,必须及时进行烘干处理,根据电机的容量大小和受潮程度,常用的烘干方法有以下两种:在有条件的地方,将电机整体(最好把定子和转于拆开)放到烘箱(炉)中逐渐升温烘烤.烘箱(炉)应能通风.以便带走电机内的潮气,并且最好是夹层的,里层放电机,在外层加热.里层的温度保持在90一100°C,而且不能有明火、烟尘以及其他可燃性和腐蚀性气体存在。一般要求连续烘烤8~18h,中间可测量几次电机的绝缘电阻值,直至达到规定值并且稳定为止。交流后,在出线盒内将三相短接,然后使发电机转速上升到暂定转速,保持不变,再调节励磁电流,先使定子短路电流达到额定电流的50%~70%,保持4~5h,然后再增加励磁电流,使短路电流达到额定值的80%一100%,使线圈温度保持在85℃以下,每隔30min测量一次线圈的绝缘电阻和温度,直到绝缘电阻达到规定值井稳定为止。

发电故障的原因
(1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。(2)发电机的磁极失去磁性。(3)励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或接地现象。(4)励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。(5)励磁绕组接线错误,极性相反。(6)发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足。(7)发电机定子绕组或转子绕组断路。(8)发电机引出线接线松动或开关接触不良。(9)熔断器熔断
故障处理方法
(1)常备蓄电池,在发电前先进行充磁。(2)在绕组中通入比额定电流大的直流电(时间很短)进行充磁,具体电流由试验决定。(3)更换损坏元件,修复故障线路。(4)清除接触表面的尖垢,调整电刷压力,紧固刷架。(5)更正接线,按下确的极性充磁。(6)清除接触表面尖垢,研磨电刷,调整理电刷压力,使电刷与滑环紧密接触。(7)检查并修复断路处。(8)连接好接头或修理开关接触部位。(9)查明熔断原因,断定发电机本身及线路正常后,更换规定的熔断器。

我公司自动化发电机组控制器引进国内外先进技术,以微处理器为核心,采用国际流行的大屏幕液晶显示,全中英文人机介面触摸按钮操作。精确测量和显示发电机、柴油机参数,时刻监视发电机组的工作状态和报警量,自动开机/停机,自动完成负荷切换,对发电机组在运行过程中出现的故障能进行快捷有效的保护,并发出报警信号。
机组设计有先进的控制系统,采用专用的程序控制器,当市电失电、缺相、欠电压的情况下,能自动启动机组,并使之投入运行供电;当发生故障时,声光报警装置会自动报警,并能记忆故障点,同时能自动卸载停机,以确保机组安全。控制屏采用全中文莹光显示屏,软面轻触开关,具有手感好,显示清晰,动作可靠等特点。同时,还可以为用户设计两台以上机组自动并网的控制屏,采用日本三菱可编程控制器PLC作为主控单位,采用日本变脉冲宽度和变脉冲间隔软件设计调速,使调节进程进行十分迅速、准确平稳,性能稳定,可靠。
主要技术性能指标
1、电压整定范围:≥(95-105%);
2、稳态电压调整率:≤±1%;
3、瞬态电压调整率:≤-15%-+20%;
4、电压恢复时间:≤2s;
5、稳态频率调整率:≤±5%;
6、瞬态频率调整率:≤±10%;
7、频率恢复时间:≤3s;
8、线电压波形正弦性畸变率:≤2.5%;
9、冷热态电压变化率:≤2%;
10、自投入时间:<35s。
