



选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 5.增加卫燃带30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 五、生物质燃料与煤的区别CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的 (16)停炉备用时应将所有风门、挡板及各人孔门、手孔门关闭严密,不进行通风冷却工作。生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 (6)大幅降低炉排燃料厚度,以利于燃尽,降低不完全燃烧程度。。
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24小时销售热线:13853804597 13563888006莱州市生物质燃料厂家鸿方
振动炉排由振动机构、风室、支撑件和炉排水冷壁组成,炉 排水冷壁由全膜式壁组成,其上开有很多g14.5的小孔,作为一次风的通风口,炉排下部是风室。一次风进入炉底风室后再由水 冷壁上的小孔进入炉膛,为燃烧提供所需的氧。在锅炉前、后墙 各布置有许多二次风口,这些二次风约占总风量的一半。二次风 在锅炉的燃烧中起着十分重要的作用,二次风搅拌炉内气体使之混合,使炉内烟气产生漩涡,延长悬浮的飞灰及飞灰可燃物在炉内的行程,它的合理使用可以使飞灰量减少,使飞灰可燃物降低。另外,对悬浮可燃物供给部分空气,有利于提高锅炉热效率、降低锅炉初始排烟浓度及锅炉的节能和环保。一、二次风量 各约占总空气量的50%,调节一、二次风量、给料量,可以使 锅炉负荷在40%~100%之间调节。 4.防范措施 (5)利用停机机会对点火风1—4号分门进行修复,增加在入炉燃料水分较大情况下的调整手段。对送风机和引风机液力耦合器进行检查,确保调节灵敏,风机出力能够线性变化。 2012年6月22日,锅炉捞渣机系统试运。 (4)热力温度越高、氧量越及时足量混入,燃烧速度就越快,就会形成炉内的高温扩散燃烧。 四、生物质锅炉优化调整 主蒸汽采用单元制系统,高压给水采用两台容量为100%的 电动给水泵启动及备用。 (3)燃烧根据负荷调整难以实现,带到25MW负荷时,一、二次风由于引风机的限制无法增加,不能满足燃烧热强度所需要的氧量,不能实现锅炉的高效燃烧。燃烧中心形不成,炉内温度场不能形成层次。大量的携灰烟气形成烟道阻力,流通锅炉受热面时,又会积聚在过热器处,不但降低了换热系数, 而KY-形成了新一层的烟气阻力,进一步加重了引风机负担, 维持炉膛负压只能再次减少一、二次风的用量,锅炉缺氧进一步加剧。无法形成高强燃烧,无法生成容积热负荷,抑制了锅炉负荷。 (二)锅炉燃烧混合燃料的调整 (7)测出风道各测点不同深度的动静压差,测量风道边长,汁算风道截面积,算出风道截面风速。 (8)锅炉出现事故,排烟温度升高、一次风温降低时,要合理调整烟气冷却器与除氧器再循环系统,提高一次风温。 1.上料系统各设备转速控制方案 1)低端炉排挡灰板处6b灰渣堆积厚度,应维持在10~ 30cm; (5)炉排勤振、短振,可以减小炉膛正压,炉膛温度、主蒸汽压力以及机组负荷下降幅度,同时避免炉排振动时大量轻质燃料飞出炉膛,造成飞灰含碳量增加,甚至飞灰再燃事故,可以稳定锅炉运行工况。 振动炉排的灰渣经过灰渣斗落人锅炉1号捞渣机的水中,灰 渣被冷却、加湿后沉淀在捞渣机水槽的底部;锅炉第二和第三回程的灰渣落人锅炉2号捞渣机的水中,灰渣被冷却、加湿后沉淀在捞渣机水槽的底部。捞渣机的刮板将沉淀的灰渣输送到灰渣间。带水的灰渣落到灰渣间地面,形成渣堆,产生的废水返回捞渣机的水槽中,捞渣机的工作速度与锅炉负荷成比例。捞渣机规 范见表3—8。 3)补充高端区域的氧量,形成该区域的燃烧,以增加燃烧 段,相应地增加了燃烧时间,保障燃烧程度,尽力形成锅炉强化 燃烧的局面。 排烟温度长期在150℃,这样的温度加剧了气体对布袋的脆化作用,也是布袋损坏的一个原因。