



选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 根据燃料种类和燃料含水量的不同,对锅炉上料、启动取料机、给料机及运行时的燃烧调整特做如下规定:30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 4)出现任一情形运行的捞渣机保护停:①捞渣机远操不具备条件;②捞渣机故障;③捞渣机断链。CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的 (2)炉排改造成风帽破坏了床层的平衡燃烧原则,炉排中端 区域的风帽阻碍了燃烧产物在炉排振动时的跳跃。用流化床锅炉 的理论是不能适应生物质炉排燃烧技术的,只会将床上燃料分隔为断层,改变了床层的平衡性,造成了配风的困难,不能形成正常的燃烧结构。生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 (5)燃料掺配,降低燃料灰分含量和灰分里的黏性。。
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24小时销售热线:13853804597 13563888006海宁市生物质燃料厂家鸿方
(2)每次吹管时汽包终压为2.7MPa,在吹管过程中可根据 有关参数对初参数作适当调整,并保证吹管过程中汽包饱和温降 不大于42℃。 炉膛爆燃的主要原因是燃料水分、灰分太大,或者是炉膛和烟道设计不合理,烟气带走的热量太多,炉排高端不能着火,炉排振动时产生了巨大扰动,使锅炉燃烧瞬间灭火而后在高温状态下着火爆燃。现象是:锅炉先是产生很大的负压,再以很大的正压形式出现;炉膛温度先降低,然后再回升(有一个生物质电厂炉排振动时使负荷下降2MW)。 (5)利用下部点火风制造燃料的空隙率,形成炉排高端燃料着火,制造全床燃烧工况。 (13)加药、取样、排污系统正常投用。 1)下层二次风参考开度:后墙为15%(约0.8kPa)以上,前墙为20%(约2kPa)以上,随时观察着火情况和灰的颜色,保证炉膛强烈燃烧区域氧的及时穿透,形成一个相互引燃、剧烈扰动的火焰中心区域。 (4)修复看火孔,根据火焰颜色和料层布置调整燃烧。 九、调试总结 5)锅炉燃烧恶化的临界点在21MW,大于这个负荷,燃烧就会急剧变化,良性的燃烧马上就转换为不完全燃烧,生成的不完全燃烧产物就会急速增加。 检查发现后墙2:--次风挡板卡涩,DCS画面显示100%,实际开度为30%。前墙下二次风风门挡板下垂,不能开关,经处理后又发现DCS画面显示100%时,就地为80%。检修处理后,挡板开关灵活。对前墙上二次风各个分门的开关方向进行了重新 (3)检验锅炉蒸汽吹灰系统自动控制是否可靠。 (2)再次投入1h解列观察。 3.后墙下二次风不够 (1)作为每个室的烟气人口。 (3)保证锅炉连排、定排质量,保障汽水品质合格,防止管 (4)后拱水冷壁的遮焰作用,使炉膛后部温度居高不下,后拱应该设计为水冷壁拉稀管,利用增加热交换面积的方法,在遮焰作用的同时增加水冷壁吸热量,才可以降低后拱温度,平衡炉膛温度场。 (4)切换至袋式除尘器的同时要同时投入自动控制系统(包括清灰程序、参数检测和报警等)。 (2)加强容易爆管部位——水冷壁后拱的二次风量,以冷却该区域火焰温度,稀释高温腐蚀产物氯气的高浓度聚集,破坏融灰的组织链,减少结渣。 (2)由于炉膛出口过热器区域结焦,流通截面缩小、流通阻力加大,引风机出力增加。