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2)不同药剂浓度的对比。实验过程中,跟踪了不同药剂浓度下焦油水分及粘度的变化情况。在100ppm以下时,随着药剂浓度的提高,焦油水分及粘度改善较为显著,但浓度超过100ppm后,焦油水分及粘度则变化不大。
(3) 对焦炉循环氨水质量的影响。氨水质量的变化情况作为药剂对分离器性能影响的辅助指标进行跟踪。从试验情况看,循环氨水悬浮物含量总体下降了约31%,氨水焦油夹带及氨水的粘滞性均得到一定程度的改善。更重要的是焦油和氨水的质量波动大大减小,焦油水分标准差下降了44%,氨水悬浮物标准差下降了49%。
通过对添加药剂的一期循环氨水及未添加药剂的二期循环氨水的比较,200mL循环氨水在采用标准0.45um滤纸进行实验室抽滤试验的结果显示,一期的抽滤时间为2min55s,二期为30min47s,说明循环氨水的流动性得到较大程度改善。
3 结论
(1)辅助焦油氨水分离的化学破乳剂添加在氨水焦油分离系统是可行的,对焦油组成无显著影响。
(2)添加破乳剂/减粘结剂能够较大程度改善氨水和焦油的分离性能,对稳定焦油及氨水质量有益,可作为氨水焦油分离的一项补充技术。
以我国北方某焦 化厂剩余氨水为例,其焦油含量在420-600mg/L。加入复合除油剂破乳絮凝沉淀后,焦油的去除率可以达到60-84%。而且,吨水的处理成本较低, 具有很好的经济和社会效益。的含水量达到了2.0%以下,并初步探讨了高效破乳剂的使用对焦油、萘等回收率的影响。
8氨水焦油分离效果直接影响焦油及循环氨水质量,本文对氨水焦油分离中使用破乳剂进行了探索,并通过静态试验及工业化试验研究了药剂的添加浓度对焦油、氨水质量
9采用化学分离技术对通过超大型焦炉配套冷鼓系统的焦油和氨水进行了分离。该过程将减黏剂进行了实验室阶段、现场应用阶段试验,并最终作为生产使用药剂进行添加,提高
10通过对焦炉煤气冷却,焦油脱渣脱水机理的分析和对各种现行焦炉煤气冷却和焦油氨水离流程优缺点的评述,介绍了焦炉煤气冷却及焦油氨水分离工艺的推荐流程及其特点。
11为解决焦油氨水澄清分离效果不佳,焦油水分偏高和氨水中夹带有焦油与悬浮物等问题,在焦油氨水分离系统添加焦油脱水荆,进行改善焦油氨水分离效果的试验。试验达到了改善焦油产品质量,降低蒸汽消耗,改进工况条件的目的。
12 氨水焦油分离效果直接影响焦油及循环氨水质量,本文对氨水焦油分离中使用破乳剂进行了探索,并通过静态试验及工业化试验研究了药剂的添加浓度对焦油、氨水质量本发明提供一种焦化油水分离剂及其制备方法和使用方法,该焦化油水分离剂的结构式为:其中:R1=-CH3,H,-COOH;R2=-ONa,-O(CH2)3CH3,-NHR3,-OH,-(EO)a(PO)bR;100≤n≤1000。本发明一种焦化油水分离剂,能够很好的将焦油和氨水分离,且分离后,焦油含水量大大降低
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