谈谈玻璃制造行业的节能改造工作(下)
三、项目实施的主要内容
玻璃窑炉冷修节能技术改造项目实施主要内容有:
1、将原有的一座75.56m2玻璃熔窑的熔化部、大碹、流液洞、部分蓄热室格子体、部分工作部的砖结构拆除并进行重建,钢结构加固重建工作部、蓄热室钢结构加固、改造成一座85.4m2玻璃熔窑。检修窑炉的燃烧设备、交换器、鼓泡装置、控制系统。
2、增设余热锅炉,新增1台2T/h的热管式余热锅炉及系统风机一台,气包烟管、水管,配套土建工程、控制系统一套。
3、供料道二条,电加热硅碳棒的更换,部分砖结构更换。
4、二台十组双滴行列式制瓶机大修,更换主要部件,清洗气缸,增加垂直冷却装置,电控系统的维修、检查,增加停止板风机二台,更换油气管路装置。
5、检修拐弯机、推瓶机、退火炉、输瓶设备等设备,更换易损部件。
6、检修 FP515 检验机,托盘包装机设备。
7、窑炉的烤窑工作及试投产的准备工作。
节能项目总费用为1500万元左右。
四、项目实施的效果
项目实施后的八个月中,节能效果和技术指标均超过了设计预期的水平,经济效益和社会效益显著。
1、窑炉经济技术指标对比:
序号 项目 原旧熔窑 现新熔窑 变化值
1 熔化面积(m2) 75.56 85.40 9.84
2 出料量(T/D) 180 215 35
3 熔化率(T/m2) 2.382 2.518 5.7%
4 油耗(kl/d) 28 21.85 6.15
5 单耗(kg油/kg玻液) 0.145 0.096 -33.8%
从上述指标对比可以看到:每年可节约重油2000吨以上,按目前1900元/吨计,每年节省重油费用达380万元。每年多生产玻璃液1、2万吨以上,增加产值1000万元以上。
2、余热锅炉节能效果
代替重油锅炉后,每天节约1吨重油,每年节约重油360T 。
3、节电效果
通过新设计的玻璃熔窑,减少压缩空气用量,又对空
压机进行改造,通过减少冷却风用量和排烟风机用量年节电达80万kw.h。
由于不使用重油锅炉房,年节电10万度,减少了重油泵,雾化用压缩空气、水泵等用电设备。
由于十组双滴机的风机利用效率的提高,生产效率提高后,进入供料道退火炉温度提高,电加热设备加热量减少综合节电效果十分明显,节电160万w.h 。
4、社会效益
通过此次节能技术改造项目,不仅为公司创造了更高的经济效益,而且带来了很好的社会效益。
改造后的产量增加了,每年的废旧碎玻璃回收增加了,社会资源得到了综合利用,现每年可回收废旧碎玻璃6万多砘,较原来增加 10000多吨,每年减少废物填埋3万多立方米。
改造后,随着燃料消耗量的减少,烟气排放温度的降低,对大气的污染物如SO2,烟尘含量等排放减少了。目前,公司增加了一套废气处理装置后,废气排放达到了国家规定的标准。为深圳的环保工作尽到一份力量。
改造后,公司的成本降低,市场竞争提高了,使啤酒厂的采购成本降低,老百姓的消费支出减少,最终使老百姓得到了实惠。
总之,通过此次节能技术改造后,每年可节省重油消耗2360吨以上,节电250万KWH,共节省费用600万元以上,增加产值1000万元以上。能源消耗达到国内外先进水平。并提高了社会资源的综合利用,大大改善了环境,是十分成功的节能技术改造项目。
总结**公司成功进行节能改造项目的实践经验,**公司的总工程师张国祥认为:
1、各级领导的支持,专家的指导,是节能工作取得成功的重要因素。
**公司的节能工作得到各级领导的大力支持和鼓励。公司作为传统产业,电力、燃油的消耗是产品成本的重要组成部分。三年前,公司想进行节电改造以节省产品成本,在能耗大的电机、风机、水泵上安装变频控制器,深圳市经贸局帮助公司申请了省节能专项资金,使项目顺利上马,并取得良好效果。2002年,公司在市经贸局,市节能协会的支持下,利用节能贴息贷1款并自筹资金,对窑炉冷修项目进行节能技术改造,已于今年三月八日顺利投产。在项目立项前,深圳市节能协会为公司详细介绍了《深圳市节能贴息项目暂行实施办法》,深圳市经济贸易局对公司的节能技术改造项目进行详细的了解,深圳市节能专家小组对相关的节能技术提出了具体的指导意见,以确保项目的顺利进行。在项目实施过程中,多次询问关心项目的进度。应该说节能技术改造项目的顺利成功,离不开各级领导的支持,专家的指导。
2、合理采用节能技术,从单机节能向系统节能发展
公司在窑炉冷修节能技术改造中,不仅着重单台电机、风机的节能,更着重整个项目的配套节能,从单机节能向系统节能发展。通过对整个项目的一系列节能改造,大大节省了燃油、电力的消耗。玻璃窑炉是能耗最1大的热工设备,原窑炉是由美国著名公司设计的,改造工程如何做到比其更好,节能效果最1佳,公司经过多种方案的反复比较,请国内知名专家论证,严格施工监督。设计结构中采用全密封,综合保温,蓄热格子体独特的排列方式;采取强化熔化,提高生产效率,工艺配料改进等节能技术,多方位地考虑节能措施。玻璃液单耗从原来的0.14~0.15kg 重油/kg 玻液降至0.09~0.1kg 重油/kg玻液,能耗下降30%以上,节能达到国内外领1先水平。此外,还充分利用废气余热节能技术。在废气烟道上安装了长寿命高效率的热管式余热锅炉。将原来玻璃窑炉排出的高达400℃的废气回收利用,停用了原重油锅炉,不仅节省了重油,而且减少了废气污染。
公司在项目的配套设备选用时,还特别注重设备的节能效果,例如,成型机改造中,采用了垂直冷却新工艺,可大大节省冷却风用量,降低电耗。采用能耗低的阿特拉斯的螺杆式无油无水空压机,并将高压风,低压风分开,方便控制,而且节能。还有增加的电机,水泵等设备,均采用了变频控制器来节约用电量。
3、用节能技术,推动企业与社会协调发展
公司通过此次节能改造创造了良好的经济效益,每年可节约重油2360吨,节电达250万千瓦·小时,每年节省燃油、电力费用600万元以上,增加产量15%以上,产值增加人民币1000万元以上。此次节能改造投入资金1500万元,一年半就可收回投资,为公司的发展奠定了良好的基础。
节能改造,不仅为公司创造效益,而且为社会创造效益。产量增加后,每年在回收利用废旧碎玻璃5万吨的基础上,又多回收1万吨的碎玻璃,再生资源得到综合利用,每年可减少废物填埋场地3万立方米。节约的重油,不仅节约了成本,还可减少燃油带来的大气污染,有效减少SO2的排放量。目前,公司还增加了一整套的废气处置装置,使燃油废气排放达到国家规定的标准,改善了环境质量。
节能改造工作认真贯彻了党的“十六大”提出的走新型工业化道路的精神,体现了经济与资源、环境的协调发展,不仅为本企业的可持续发展打下了坚实的基础,而且为社会的持续发展作出了应有的贡献。
谈谈玻璃制造行业的节能改造工作(上)
用节能技术推动企业与社会协调发展
---- 谈谈玻璃制造行业的节能改造工作
西安市节能协会宣传部
编者按:玻璃瓶罐的中外合资企业,生产的产品主要供应深圳金威、深圳青岛、香港嘉士伯、广州珠江等著名啤酒厂商。在以胡军民董事长为核心的公司经营班子的正确领导下,该公司严格管理,努力提高技术水平,产品质量在国内名列前茅,技术水平持续保持国内同行业领1先。
深圳市2003年节能宣传周期间,**公司的节能改造项目作为节能改造样板工程举办了现场推广会,现场会邀