谈谈目前通行的烟气脱硫脱硝工艺
烟气脱硫脱硝装置的主要特点是反应塔至少有二个独立的初级反应塔和后级反应塔串联构成,初级反应塔包括顶部的扩张段、上部的收缩段以及反应段,扩张段上设有烟气进口,收缩段的上部装有与反应吸收液相通的喷淋雾化装置,其底部的烟气出口与后级反应塔下部的切向烟气进口相通,后级反应塔位于烟气进口的上部也装有与反应吸收液相通的喷淋雾化装置,顶部装有与水源相通的水洗喷雾器和除雾器,其下部装有波形板,底部与水封式除灰装置相通,后级反应塔的烟气出口经引风机与烟囱进口相通,具有脱硫脱硝效率高,反应塔腐蚀小,没有污水排放,反应物可作为化学原料或化肥,设备操作简单的特点,可用于各种燃煤炉、焦炉、窑炉的烟气脱硫脱硝除尘。
电厂发电使燃烧的煤中会产生大量含有硫和硝废气,这些废气排入大气会产生污染形成酸雨,电厂脱硫脱硝设备则是用来处理这些含有大量硫和硝废气的装置。必须对燃烧后的烟气进行脱硝处理。目前通行的烟气脱硫脱硝工艺大致可分为干法、半干法和湿法几类。在众多的电厂脱硫脱硝方法当中,由脱硝反应剂制备系统和反应器本体组成的脱硝工艺以其脱硝装置结构简单、无副产品、运行方便、可靠性高、脱硝效率高、一次投资相对较低等诸多优点。
电厂脱硫工艺是目前燃煤电厂控制二氧化硫气体排放最有效和应用最广的技术,湿法脱硫工艺世界各国的湿法烟气脱硫工艺流程、形式和机理大同小异,主要是以碱性溶液为脱硫剂吸收烟气中的二氧化硫。干法脱硫工艺主要有:荷电干法吸收剂喷射脱硫法、电子束照射法、吸附法等。半干法脱硫工艺主要有:喷雾干燥法、循环流化床法、增湿灰循环法、烟道喷射法等。目前电厂脱硫工艺烟气脱硫技术以湿法脱硫工艺占主导,同时干法、半干法脱硫工艺也在发展中。


维护脱硫除尘设备
脱硝 除尘处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。单位为每小时立方米(m3/h)或每小时标立方米(Nm3/h)。是袋式除尘器设计中最重要的因素之一。根据风量设计或选择袋式除尘器时,一般不能使除尘器在超过规定风量的情况下运行,否则,滤袋容易堵塞,寿命缩短,压力损失大幅度上升,除尘效率也要降低;但也不能将风量选的过大,否则增加设备投资和占地面积。合理的选择处理风量常常是根据工艺情况和经验来决定的。
对于袋式除尘器来说,其使用温度取决于两个因素,第yi是滤料的zui高承受温度,第二是气体温度必须在露点温度以上。目前,由于玻纤滤料的大量选用,其zui高使用温度可达280℃,对高于这一温度的气体必须采取降温措施,对低于露点温度的气体必须采取提温措施。


脱硝系统安全经济运行分析
脱硝系统催化剂积灰严重,脱硝阻力增加,最严重时阻力达800Pa,超过正常值200Pa。
在负荷低于200MW以下时,脱硝入口烟气温度低于300℃,由于脱硝系统逻辑设计不合理,脱硝无法自动停运,因此在监视不到位的情况下,脱硝依然运行。此时,由于烟温低,催化剂活性低导致与氨气反应的效果差,氨气逃逸率高,硫酸氢氨形成量增加,硫酸氢氨沉积在催化剂表面,在空气预热器换热管上冷凝析出晶体物质,与烟尘粘结一起沉积,降低了催化剂的活性并影响催化剂寿命,增大了空预器的换热阻力并增加了堵塞、腐蚀的风险。
在调整喷氨流量时氨气流量波动大极易造成喷氨流量快速增加,使得空氨比快速升高,导致脱硝跳闸,严重影响脱硝系统的正常运行并降低脱硝的投运率和安全性。
在运行中为控制脱硝效率,使得脱硝出口NOx含量远远低于国家标准,使得氨气消耗量大,增加了脱硝运行的费用,降低运行经济性。
原因分析
针对暴露出的问题,组织相关专业人员,进行了详细的分析,具体原因如下:
脱硝系统表计指示不准确,是由于烟尘大导致采样管路堵塞造成;脱硝系统阻力大,主要是由于烟气含尘量增加后,声波吹灰器吹灰时间设置不合理造成(原设置时间为每300秒吹5秒);系统逻辑设置不合理,该文原载于中国社会科学院文献信息中心主办的《环球市场信息导报》杂志http://www.ems86.com总第522期2013年第39期-----转载须注名来源人为控制因素多,技术防控手段欠缺;氨气流量波动是由于供氨压力不稳定加之调门特性差造成;氨液消耗量大,主要原因为原采用的恒效率控制方式不合理,脱硝出口NOX含量低于国家标准和脱硝入口NOX含量较高造成的(设计脱硝入口NOX含量为450mg/Nm3,实际运行值为550~650
mg/Nm3)。

