造纸废水处理三沉池运行故障分析:在大型造纸企业,三沉池一般不会有太多故障,因为它担负的是为二沉池的沉降提供再次保证。但问题出的更多的是三沉池前段的物化反应区,一些操作人员很容易在这个部位发生失误。在这个区域的物化反应段进行操作时,主要目的是强化二沉出水中夹带的微沉降颗粒,通过投药,使其在三沉池得到更好的去除。但是投药却经常发 生问题,因为所投药剂与初沉池前物化段完全一样。这样问题就出现了,因为初沉池前物化段的投药针对的废水中悬浮物质大多和黏土颗粒接近,都带负电荷,所以在初沉池前段的物化加药区投加PAC 后所形成的颗粒是细小的,只有再投加助凝剂 PAM (阴性)后絮体才会变得粗大。
究其原因是PAC作为絮体形成的骨架,通过PAC 的絮凝作用将废水中的颗粒物质进行絮凝,在 PAC 的聚合基团上就能吸附大量带负电的胶体颗粒或类似黏土性质的颗粒。但是,PAC 的缺点是不能在已形成的絮团上继续吸附别的絮团而再次增大絮团体积,所以看到投加PAC后所形成的絮体大多细小,这种情况下判断投加PAC是否合适就看整体的混合液中在形成的絮体间是否有清晰的水痕,也就是颗粒间是否有清晰的间隙水带存在,这样的观察对判断投加PAC后的效价评价是很有帮助的。
为了保证三沉池出水,需要将流出二沉池的活性污泥絮体通过投加絮凝剂进行沉淀去除。我们发现投加少量的混凝剂根本不能起到絮凝作用。出现这种情况的原因是流出二沉池的絮体大多是解絮的活性污泥,就活性污泥来说是带有很强的负电荷的絮团颗粒,但活性污泥因为各种原因而主动解絮后,想要让这些解絮的活性污泥絮团再絮凝是相当困难的,因为没有活性污泥中微生物固有的粘肤物质作用,都带负电的活性污泥絮团是无法很好的絮凝成更大的活性污泥絮团的。这在二沉池出流水中随水流流出的解絮活性污泥颗粒显得尤为明显。所以在三沉池前段的物化区投加不够足量的 PAC 将难以起到很好的絮凝效果。
而很多操作人员看到这种情况大多认为是PAM投加不足,于是不断加大PAM的投加量,出现的结果是不但没有絮凝后的絮体出现,相反使得活性污泥解絮颗粒间更加稳定,絮凝效果就一点也看不到了。
解决这个问题要重点加大 PAC的投加量,利用PAC充当絮体骨架,因为来自二沉池漂出的活性污泥解絮颗粒有时并不太多,所以在水体中解絮颗粒数量不多时,颗粒间相互碰擅絮凝的机会就少了。这部分散落的解絮颗粒,只能通过加大PAC的投加量,以PAC 作为絮凝骨架来提高絮凝效果。实践也证明,对二沉池的漂泥电性的明确非常有助于我们在投加絮凝剂和助凝剂上的选择与投加童的确定 。

不锈钢加工废水出水氨氮、总氮超标是什么原因?我们有个主要为铝合金清洗废水及不锈钢加工废水,PH在6左右,采用工艺为前面物化及A2/O工艺,进水COD在400㎎/L左右,氨氮在30㎎/L,总氮在50㎎/L,目前存在问题是出水氨氮、总氮超标,生化池内没有xiao酸盐及亚xiao酸盐存在,是不是PH及重金属的影响。
回答:
PH6太低,建议在7.2以上。另外,该类废水一般有机物难降解,所以,可能要补充些碳源,具体补充多少,考虑经济因素,你可以逐步由小到大的投加,来观察效果确定。

污水处理厂出水COD突然到了100左右咋办?我们一个厂出水COD突然到了100左右,悬浮物稍高点,水还是比较清澈的;之前一直在30左右的,进水水质变化也不大,基本全是生活污水!DO基本上在2左右的~!运行控制方面哪方面出问题了呢?
回答:
1)把这些悬浮物过滤后看看COD是多少,如果过滤后COD减低很多的话,说明是活性污泥飘出去导致的出水COD升高。如果过滤后COD变化不明显,那么出水COD升高是因为溶解性有机物导致的。
2)针对以上,分别对策如下:
(1)过滤后测得COD明显减低的,且出水还是清澈的,要注意是否污泥老化导致的,可以通过逐渐排泥来缓解。
(2)过滤后测得COD没有什么变化的,则多半是进水有机物升高,或者排泥太多导致F/M升高导致的。综合来看第1种可能性大。
