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艾索电力|真空查漏|真空查漏技术 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:
  • 发布公司:济南艾索电力科技有限公司
  • 产品型号:FH1874
  • 品 牌:艾索电力
  • 发布日期:2018/1/19 8:41:37
  • 联系人QQ:373529248 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


由于汽轮机组,尤其是大功率的带抽汽的供热式机组的真空系统较为庞大。由于漏点的危害很大,并且不易发现,必须采取一些手段在停机和运行时都要进行查找,消除漏点,提高真空。下面就让艾索电力为我们详细介绍一下吧!

打压法:   充压法原理基本与灌l水法一样,往凝汽器系统注入大气正压,用涂抹肥皂水的办法,查遍所有的可以漏点。缺点是,费时费力。主观性强。检漏效果受气候温度适度影响。必须停机。    

打压法,可以说也不适用于空冷岛的检漏。检漏时需要停机。采用肥皂气泡的涂抹,用刷子涂抹肥皂液体,仔细查看,如有泄漏点将会产生气泡。空冷岛检漏面积大、死角多。又遇有风大,夜间,寒冷天等环境下,这个办法劳动量太大,不可能普遍查到所有死角。需搭设交手架,耗费时间人力大,而且死角太多,延长停机时间。



汽轮机凝汽器真空度下降原因分析

引起汽轮机凝汽器真空度下降的原因大致可以分为外因和内因两种。外因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、后轴封供汽中断、抽气器故障等;内因主要有凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀,传热恶化、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入等

循环水量中断或不足

循环水中断

循环水中断引起真空急剧下降的主要特征是:真空表指示回零;凝汽器前循环水泵出口侧压力急剧下降;冷却塔无水喷出。循环水中断的原因可能是:循环水泵或其驱动电机故障;循环水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低;循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏人泵内等。循环水中断时,应迅速卸掉汽轮机负荷,并注意真空降到允许低限值时(600mmHg)进行故障停机。



汽轮机在运行过程中,真空值是一项非常重要的参数,真空值的高低,直接影响机组的经济性与安全性。在机组运行过程中如果出现真空值下跌问题,排除比较常见的故障外,真空系统的泄漏是造成真空下跌的主要原因。其主要现象为真空下降、真空泵电流增大等。由于300 MW机组真空系统范围较大,要想查出漏点具体在哪里,是一项比较繁琐的工作,笔者曾参加一次真空系统的成功查漏,现将查找经过和处理方法分述于下。


1 查漏经过及处理

某发电厂汽轮机为上汽厂N300-16.7/538/538型,开式循环供水系统,有一次机组小修启动后,真空值与以往同期、同条件相比偏低较多,200 MW负荷时真空值仅为93 kPa,严重影响机组的经济运行及安全运行。通过对整个真空系统进行手摸、烛光查漏及鸡毛掸子查漏,未发现明显漏点,仅剩下外置式疏水扩容器未查。由于该疏水扩容器上接有6根汽机本体疏水集管(见图1),且都接在疏水扩容器上部较高位置,管路多,温度高,较难检查。

由于按常规方法检查该设备是否泄漏难以实现,因此,采用了逆常规的正压检查法。具体做法是:机组低负荷时,选中6根疏水集管中的任一疏水集管,再选取其上距该疏水集管闷头最近的一根疏水支管,联系热控解除该疏水支管疏水气动阀超驰关保护,开启疏水气动阀,此时,蒸汽通过疏水阀进入集管,使该集管呈正压状态,就地检查该集管有无异常。检查时应站好位置,防止被冲出的蒸汽烫l伤。据此方法,依次对每一根疏水集管进行检查。当对3号疏水集管测试时,发现其上所接1号汽管疏水支管有大量白汽冒出,进一步确认为1号导汽管疏水支管与3号集管焊接处焊缝开焊,补焊后仍利用正压法检查,无白汽冒出。





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济南艾索电力科技有限公司

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  • 认证类型:企业认证
  • 企业证件:已通过企业认证 [已认证]
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  • 主营产品:真空查漏 凝汽器真空查漏
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