1.风门挡板的检查结果 一次风足以吹动、穿透搅拌燃料;二次风强劲、快速进人,在燃烧最剧烈的燃烧中心不能缺氧,在炉膛上部燃尽区,保持足够的氧(试验表明:上层二次风尽量开大,以三级过热器不超温为使用界线,在炉膛内火焰中心以后,形成一个递次减弱的温度场)。 锅炉燃烧技术在满足上述四点时,就能够保证燃烧的良好、完全。 (2)均衡给水并保持水位正常。 (3)受热面管道布置要均匀,避免烟气涡流、斜流、集束流形成的强烈冲刷。 (2)注意保持好炉膛压力,不要超过一50Pa,以防止燃料被大量吸人炉膛,尤其是颗粒较小的轻质燃料,避免尾部烟道产生二次爆燃现象。3.3调试准备及分系统试运 (5)因为总风量不能增加,一、二次风受到了限制,缺少了良好的配比,增加二次风,就意味着减少了一次风,造成一次风不能穿透燃烧的燃料,增加一次风,二次风就不能压制、搅拌火焰,形不成强力燃烧,带不上负荷,无法构建合理的燃烧结构。 (1)锅炉在运行中物料不要太湿,掺混合理,达到高热值,燃料颗粒适中。可根据燃料含水量进行配比。比如树皮含水量在 30%左右、稻壳含水量12%左右,这样可将树皮、稻壳掺混。3.7锅炉漏风试验5.4锅炉异常运行时的临时处置 3.处理事故时的几项注意 (1)上料系统。螺旋上料机一1号带式输送机一2号带式输送机一炉前料仓一螺旋取料机+给料机。 2)在一定振动频率下,木能使炉膛负压发生剧烈变化; (6)炉排振动幅度减小可以辅助燃料燃烧,炉排在振动时增加了燃烧风量,加强了燃料的燃烧空隙,有助于燃烧;同时炉排振动时间缩短可以有效控制燃料翻滚量,燃料自柔性管下落量,避免大量燃料下落翻滚,造成炉膛瞬间灭火、负压增大现象。 二、试验目的 (2)各系统的管道、阀门、挡板等保温工作完毕;所有阀门、挡板编号齐全,标志清晰,开关灵活,指示正确,操作良好。 就无法生成满足高负荷需要的热量,并且生成燃烧不充分所造成的可燃灰分。 将落料分配板外侧尾翼截短,造成边缘播料能力降低,减少了1、6号给料机的料量,使得炉排上2—5号给料机对应的区域相对于l、6号给料机对应的炉排区域的燃料厚一点,在保证炉排中心燃烧的同时,防止了炉排两侧燃料堆积、结焦。 八、蒸汽吹管 (3)炉灰含碳量为21.38%。 (5)锅炉烟气量增加后,烟气的携灰量增加了。炉渣含碳量的降低是燃烧时间增加和炉排低端惰性炉渣燃尽的结果,这样的结果是以生成大量烟气做代价的。如同一个家用炉子,不勾动炉排自然漏灰时炉渣呈灰白色,勾动炉排时就会有烧不透的炉灰颗粒掉落。但是勾动了炉排燃烧就能变得强烈一点,不能因为表面的炉渣含碳而牺牲合理的燃烧构造。 升温、升压至540~C、9.2MPa,稳定20min后进行检查。 焊口、人孔门、手孔、法兰、阀门压盖填料等严密性正常,基本 符合要求。汽包集箱汽水管道膨胀情况正常。支吊架、弹簧变量和位移正常,弹簧膨胀无障碍。在有关单位的大力协助配合下,调试内容全部完成,系统运行的各项参数均符合设计要求,系统质量验评为合格,达到机组整套启动的要求。 (3)烟秆在300~400~C时放出大量的浅黄色浓烟。烟气在锅炉释放时,阻断着火焰的传播,很难建立炉膛热容量,锅炉燃烧不能稳定、连续。 (4)播料风压为4.4kPa。 (4)试验其控制连锁可靠。 (1)低端一次风40%时,经观察低端炉排靠近下渣口处已经没有明显的火焰,不需要大的一次风吹动。炉排高温区域集中到炉排的高中端,应该加强高中端的燃烧。 2.分析原因 (2)检查设备和管道的检修人孔门关闭严密。



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1、节能省钱 (1)主要燃料棉秆中钾的含量为3L 76%,导致棉秆熔点温度低。30%-120%:
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本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 经过停炉后的排查,发现了炉膛前后拱结焦严重,二次风口处也有结焦现象。在风口冷却区域结焦是不可能,遂怀疑是该区域风量不够,立即做了二次风门的性能试验。检查结果是:后墙下二次风门没有开(该门执行器坏了,不能远方操作。运行人员误认为手动开启了,实际是在全关位置);前墙下二次风开度100%时、实际开度为30%。两个主要风门没有开,或者开不到位,自然就造成了该区域燃烧严重缺氧,产生了严重结焦现象,造成了高温腐蚀。这个问题就是高温腐蚀几次爆管的根本原因。。
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二、锅炉燃烧调整 (9)控制合理的氧量。根据进料量控制氧量,锅炉低负荷时 一、排烟温度高(30MW时150~C) (5)在锅炉燃烧形成的整体效率和受热面保护方面,没有深刻、全面地理解丹麦生物质锅炉整体设计思想,使锅炉燃烧调整缺失了一种重要的手段。 (4)DCS操作系统电动机拉闸、合闸、事故按钮试验。 (4)保持炉排高端温度,正常运行时下部点火风不宜开启,以保持该区域温度,以利全床燃烧。3、气化 (1)使锅炉蒸发量能满足外界需要。 (4)燃烧配风困难,既要保持风的穿透、使氧气迅速作用到可燃质,又要保持炉膛温度,无法形成充分的空气动力脉动,很难构建较高温度的锅炉燃烧中心。 (1)外表水分。生物质的外表水分是指以机械方式附着在生物质的表面及较大毛细孔中而存留的水分,是可以通过自然干燥而去掉的水分。 (2)蒸汽温度过低时,将使汽轮机的末级叶片湿度增大,加速对叶片的水蚀,严重时可能产生水冲击,威胁汽轮机的安全。 (15)锅炉排烟温度控制在130’C以下。 2.适当的氧量 (12)一、二次风比例为3:7或4:6,根据不同料种选择风率,使风率适合燃料的燃烧。 (2)燃料水分超过设计规定范围,燃料水分过高极易造成燃料黏结,堆积密度增加,空隙率减少,在料仓堆积压实,形成堆积墙,产生蓬料,尤其是单一螺旋不能运行时更加明显。在水冷套内形成堆积密实的料塞,致使水冷套产生过大阻力,给料机电流增加,随料塞长度增加给料机阻力越大,最终致使给料机过载而跳闸。 (2)汽包压力升至4.5MPa,过热蒸汽温度为400~450~C 、 时,全开临冲门,进行降压吹管。 4)在炉排振动结束后,逐渐改变风量分配,使风量返回正常。 (1)保障炉膛温度,没有较高的炉膛温度,就不可能产生良好的锅炉燃烧,炉膛温度是锅炉燃烧的生命。