3)锅筒中心线标高:25 000mm。 2)在一定振动频率下,木能使炉膛负压发生剧烈变化; (1)对发现的露点进行消除。 (六)省煤器 (3)二次风倾角合理,并足以压制火焰的上窜。 在总结锅炉改造后一个月来燃烧调整工作所取得经验的基础上,首先确定一个基本工况点,然后进行分项优化调整,最终确定一个组合优化工况。具体改进措施如下: (3)额定蒸汽温度:540~C。 三、试验方法 (2)燃烧调整不合理,一次风过大,火焰过长,穿透速度快,二次风使用太小(后墙40%、前墙20%),压不住火焰。在 二次风区域不能形成强烈的回流扰动,无法形成烟气可燃物的继续燃烧,温度场上移,经过水冷壁和过热器的热交换后,烟气里大量固体颗粒的温度快速衰减;经过四级过热器吸热后变成了低温灰。烟气中的灰粒在过高的速度下,被带人预除尘器。错误的运行调整造成不完全燃烧,使得机械将灰携带到尾部,生成的灰量大大超出了预除尘器的设计能力。 (1)炉膛温度、主蒸汽温度、一次风温风压、蒸汽流量、给水温度、烟气氧含量、机组负荷降低。 (?)联系电气人员给各动力设备送电。 (1)炉排上面料层太厚,燃料不能均匀布置,炉排高端不着火,燃烧区域在中低端进行,燃烧过程还没有完成就结束了。炉 排燃烧面积相应的减少,无法达到设计的燃烧热强度、产生满足高负荷要求的锅炉容积热量。 4)二次风压过大时,将使炉膛内挠动力增强过大,同时携带较大颗粒在负压下上移、飘失。 报警装置是否灵敏、动作可靠。①链条偏斜报警;②过载时,减速器高速轴上的安全离合器工作是否动作,过电流保护是否动作。 (7)停炉时疏通炉排风眼、检查布袋除尘器。 对锅炉灰渣含碳量居高不下、排烟温度高、带负荷能力不强等燃烧结构存在的问题进行了实地观察和分析,得出了如下结论: (1)在汽轮机自动主汽门前接临时管道系统,临时管道采用声219X]6mm的12CrMoV钢管及弯头,其施工工艺同正式管道,采用的临时管道应尽量减少弯头,以减少阻力,确保吹管效果。 (2)一次风使用。炉排高端大于炉排中端,炉排中端大于炉排低端,燃料水分越大高端一次风需要量越大。 玉米芯20%、玉米秆30%、玉米皮20%、树皮20%、锯末 10%,基本都是轻质燃料。燃料分析原始记录表见表5—17。 (4)吹管用铝制靶板准备充足,并抛光。 (10)当一台给料机堵料或卡料跳闸时,应降低相应取料机转数或转臂电动机转数,减少取料机给料量,保持其他两台给料机运行。当1、3号或4、6号给料机堵塞时,将播料挡板调至堵塞侧,保证其他给料机继续给料。当2号或5号给料机堵塞时,落料管电动机可停止运行,保证其他给料机继续给料,并降低一次风量及总风量,维持炉膛温度。 锅炉炉排做小了,准备扩容,在炉排前端增加一段2m长的炉排,与原有炉排形成往复联合炉排。 (4)吹管中20、30号线给料机防火门打不开,手动开启。 (4)相应地增加了设备损耗,增加了检修成本。 二、冷态空气动力场试验 (1)全开吹灰进汽电动门,调整吹灰进汽调整门。 (4)投入前要进行布袋喷涂和银光粉查漏。 28~30MW负荷工况下锅炉配风参考值见表5—20。



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(2)在腐蚀严重部位喷涂防磨材料。 (2)减少后墙上、下二次风,增加前墙上、下二次风,以减弱后墙燃烧强度,将燃烧中的向炉排前端转移,以此减少后墙结焦程度。 (2)取料机螺旋方向装反了。 四、锅炉运行方式分析 四、改造的效果时间和振动频率,增加炉排风量,清除炉排上的焦块。 (2)除尘器布袋损坏严重,除尘效率下降。 3.锅炉燃烧调整措施 (10)大修后的锅炉,当压力升到0.5、2.0、6、9MPa时, 记录膨胀指示值。如发现膨胀不均或汽包上、下壁温差大于 50~C时,应停止升压,进行处理。 (8)运行人员经验不足,大多是新手,缺少锅炉燃烧经验,对于锅炉燃烧的复杂性没有深刻的认识。(二)影响发热量的因素 三、锅炉缺水、满水的影响 在克服燃烧和烟气生成物及满足播料风的需要时,送、引风机液力耦合器已达最大开度。燃烧氧量不够,造成一、二次风不能良好的配比,增加二次风,就意味着减少了一次风,造成一次风不能穿透燃烧的物料,二次风不能压制、搅拌火焰。形不成强力燃烧,带不上负荷。具体表现如下: (2)所供给的空气量不能满足燃料中可燃成分完全燃烧的需要。 2)调节方法:风燃料比调节。 1)低端炉排挡灰板处6b灰渣堆积厚度,应维持在10~ 30cm; 1.冷态空气动力场试验结果 燃烧时80%的质量损失发生在挥发分燃烧阶段,20%发生 在固定碳燃烧阶段。固定碳燃烧阶段的高位发热量比挥发分燃烧阶段高。通常在挥发分燃烧阶段过量空气相对容易控制。然而, 如果整体过量空气系数太低,由于空气与燃料混合不充分,将大幅增加不完全燃烧热损失。·