(4)接到司炉送、引风机已停机的通知后,关闭除尘器两室的进出口挡板门。 (4)防止锅炉过负荷运行,尤其是不能产生二次燃烧。 (2)没有构建成强力的锅炉燃烧,使用了过高的播料风量、并且在强劲前墙二次风的扩散下,布散到炉排柔性管区域,利用这种方法干燥燃料的同时也相应地增加了炉排的使用面积,增加了燃料的燃烧时间,利于燃料的燃尽。 (4)检查用于承重设备的支架、托辊等,焊接牢固,无裂纹;紧固件螺栓无松动。4生物质锅炉运行5.16锅炉燃烧结构不合理的分析 (9)密切监视取料仓料位,保证炉前料仓始终有料,避免取料机空仓运行。 (20)除尘器人口烟气温度高于120’C时,开启除尘器人口挡板,关闭旁路。 (3)利用燃尽风和降低火焰中心的方法保障三级过热器不超温。 不同种类燃料的不同特性影响着燃烧过程,其中主要影响因素为燃料组分、挥发分和固定碳含量、热性能、密度、孔隙率、尺寸和活性表面等。燃料组分随燃尽程度不同而发生持续变化。煤相比,生物质通常挥发分含量较高,固定碳含量较低,属于,1’6活性燃料。但不同生物质燃料的挥发分含量不同,影响燃料的热性能。各种生物质燃料的不同化学结构和结合键也影响燃料的热性能。表现出挥发分析出规律明显不同。不同生物质燃料的密度U1有较大的不同,例如,树皮和稻壳的密度相差很大。燃料密心人,影响了单位燃烧室容积,同时也影响燃料燃烧特性。孔隙中彤::向燃料的反应性(单位时间质量损失),影响挥发分析出速半。几其当粉状燃料燃烧时,烟气中携带大量的颗粒物,小颗粒 (3)稳定蒸汽温度首先从稳定燃烧及稳定蒸汽压力着手,特别是在减温水没有裕度或减温水没有投入的情况下,更应注意燃烧及蒸汽压力的稳定。 (6)捞渣机坡度大,容易滑渣。 氮在高温下与氧发生燃烧反应,生成NO。,排人空气,污染环境。 (6)在启、停给料机及锅炉吹灰时,应加强监视炉膛负压的变化,如发现燃烧不稳时,应停止上述操作。 利用热风干燥燃料,风源取白上二次风。将炉前上二次风口进行封堵。使用效果不是太好,现在已经恢复。 (8)灰分太大,灰分包裹焦炭颗粒,使燃烧速度缓慢, (13)灰斗灰渣全部清空后,停止捞渣机运行。 (3)基本关闭下部点火风。 一、锅炉的基本概况(以龙基公司130t/h生物质灰秆锅炉 为例) (10)合理控制炉排振动、间隔时间,振动频率,及时将堆积燃料散开,扩大燃烧面积,降低炉排风速。 (3)定期检查布袋除尘器,对破损的布袋及时更换,减少漏灰量,减轻引风机磨损。同时可以减小为防止烟囱冒黑烟在振动炉排时大幅关闭一次风门对燃烧的影响,有利于提高燃尽度,减少炉渣生料量。 2012年6月18日~20日,引、送风机试转。 (2)燃料的均匀性、细碎度,要保障与氧的大面积迅速接触,以保障化学反应速率,着火时间是正比于颗粒度的,浅层着火由轻质燃料开始,并迅速过渡到硬质燃料,建立起核心燃烧氛围。 (4)工况4:前墙二次风、后墙二次风、燃尽风的挡板开度为50%、80%、30%。 4)噪声水平:~85dB(A)。 (1)氧量。引风机达到最大出力,送风机出力受到限制。 20MW负荷时,氧量为2%。送风机出口压力为6.2kPa,锅炉冒正压。这样的风量使锅炉燃烧调整失去了手段,不能保证燃烧的充分性;机械和化学不完全燃烧热损失增加。 (8)注意捞渣机水位,不要破坏水封、影响炉膛压力稳定。 (5)开启各风机的风门挡板。



选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 (2)做好定期排污、连续排污、锅炉吹灰工作,保障化学水质合格,保持管道内外清洁;做好燃烧调整,防止锅炉高、低温腐蚀。30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 (6)在处理水冷套堵料事故时,汽轮机运行人员要将机组负荷降低,使蒸汽流量降低,主蒸汽温度下降速度减慢;锅炉操作人员要将二次风关闭、炉排风关小,尽量维持炉膛温度。CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的 (4)检查各输料设备工作情况。生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 (1)应根据锅炉负荷、人炉燃料特性、炉排上料层形状和炉渣可燃物含量来调整炉排振动9寸间、停止时间及振动频率。振动周期的调整规律如表5—4所示。。
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(3)降低炉排风可以提高一次风温,缩短了燃料预热、干燥着火燃烧、燃尽时间,降低了炉渣含碳量。3.9除渣系统调试 1)利用该风的冲击力,将燃料吹到中端区域燃烧。 启动喷吹时,在布袋里面产生了很大的压强,当除尘器布袋被灰严密包裹着,压力无法排泄,就会对布袋产生一次次的冲击,当布袋不能承受冲击时就会撕裂。 三、吹管参数选择 (24)汽压升至0.15~0.2MPa时,关闭汽包空气门、减温器集箱疏水门。 在进行21MW负荷的锅炉燃烧调整时,人炉物料热值为 6590kJ/kg,水分为59.73%,排烟水分为60%。 (2)没有构建成强力的锅炉燃烧,使用了过高的播料风量、并且在强劲前墙二次风的扩散下,布散到炉排柔性管区域,利用这种方法干燥燃料的同时也相应地增加了炉排的使用面积,增加了燃料的燃烧时间,利于燃料的燃尽。 (9)当危及人身和设备安全时,应按事故紧急处理,并严格执行《运行规程》。 (1)烟秆的热分解温度高,炉膛温度到了480~C时,才可以进入热分解阶段,600~C时热分解完成。其他生物质燃料的热解温度要低得多。 (1)送风机出口风压为7.3kPa。 (1)检验锅炉除尘、除灰系统出力是否达到设计要求及满足运行需要。 (14)下料口没有醒目的安全标志。 因为时间关系,只做了送风机液力耦合器特性试验,送风机挡板全开,调整引风机,保持炉膛负压一50~一100Pa,具体数据见表5—20,液力耦合器开度与风压、总风量曲线如图5—11所示,液力耦合器开度与转速、电流曲线如图5—12 所示。 三、调试步骤 一、原因分析 1.燃烧调整思路 (5)保持给料系统运行稳定,燃料性质应稳定,如燃料性质发生变化时,及时报告,针对燃料进行在燃烧中调整。