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桐城市生物质颗粒出厂价 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:山东省泰安市
  • 发布公司:山东鸿方能源有限公司
  • 产品型号:8mm
  • 品 牌:山东鸿方能源
  • 发布日期:2015/9/13 16:09:46
  • 联系人QQ:416315665 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


(26)当蒸汽压力已经达到额定值时,可以按允许的增加速率来提高负荷。满负荷后,投入减温水自动、给料自动、引送风 机自动。 1.燃料水分大 (3)强化燃料燃烧时还原气氛的高浓度聚集。 (8)在负荷高、蒸汽温度低时,尤应注意蒸汽温度的变化,严防蒸汽带水。如蒸汽温度调整无效时,可将蒸汽压力保持低一 些,以使蒸汽温度、蒸汽压力相对应,仍低时,应报告值长,降低机组负荷。 (2)保障适量的上层二次风,以此增加燃烧时间,保障燃料的充分燃烧。 碳为48.60%,氢为5.96%,氧为43.20%,氮为0.91%,硫为0.10%~0.30%。 (11)当炉排振动幅度过大,一些燃料来不及燃烧就会排人落渣口,增加了锅炉机械不完全燃烧,降低了锅炉的整体热效率。 6.分隔风室 (2)含氢量稍多。挥发分明显较多,生物质中的碳多数和氢结合成低分子的碳氢化合物,到一定的温度后热分解而析出挥发分,所以生物质燃料易引燃。 (18)生物质锅炉停炉时一定要烧空上料系统的存料,清空炉排上面的炉渣,防止上料系统着火,这也是区别于煤粉锅炉的一个特点。 (8)保持燃料可燃值6700kJ/kg以上、水分小于30%、灰分小于20%。 二、锅炉设备 设备结冰应采取以下措施: 锅炉燃烧是一项复杂多变的系统工作,需要多观察、多分析,梳理出一套适合现实工况的措施。 2012年6月23日,锅炉点火,开始吹管;2012年6月26日,锅炉吹管结束。 (7)测出风道各测点不同深度的动静压差,测量风道边长,汁算风道截面积,算出风道截面风速。 (8)锅炉出现事故,排烟温度升高、一次风温降低时,要合理调整烟气冷却器与除氧器再循环系统,提高一次风温。 1.上料系统各设备转速控制方案 1)低端炉排挡灰板处6b灰渣堆积厚度,应维持在10~ 30cm; (5)炉排勤振、短振,可以减小炉膛正压,炉膛温度、主蒸汽压力以及机组负荷下降幅度,同时避免炉排振动时大量轻质燃料飞出炉膛,造成飞灰含碳量增加,甚至飞灰再燃事故,可以稳定锅炉运行工况。 振动炉排的灰渣经过灰渣斗落人锅炉1号捞渣机的水中,灰 渣被冷却、加湿后沉淀在捞渣机水槽的底部;锅炉第二和第三回程的灰渣落人锅炉2号捞渣机的水中,灰渣被冷却、加湿后沉淀在捞渣机水槽的底部。捞渣机的刮板将沉淀的灰渣输送到灰渣间。带水的灰渣落到灰渣间地面,形成渣堆,产生的废水返回捞渣机的水槽中,捞渣机的工作速度与锅炉负荷成比例。捞渣机规 范见表3—8。 3)补充高端区域的氧量,形成该区域的燃烧,以增加燃烧 段,相应地增加了燃烧时间,保障燃烧程度,尽力形成锅炉强化 燃烧的局面。 排烟温度长期在150℃,这样的温度加剧了气体对布袋的脆化作用,也是布袋损坏的一个原因。 K=(G‘,)/(ec”)=(厶久)/(厶久)>1 建立合适的炉膛负压,组织好合理的炉内燃烧空气动力场。炉膛压力在正常运行时应维持为一50~'-[-50Pa。 (9)在尾部烟道和烟气折向处加装放灰管。 (4)酸洗工作结束,系统已恢复。清理下集箱,汽包内部装置已恢复。正式水位计已安装完毕,并能正常投运。中国五金商机网中国五金商机网

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(7)高压空气预热器旁路不开启,其只是特殊情况时使用,正常运行时尽量不要开启。它开启了就像减温水的作用一样,降低烟气温度;关闭后,热风温度上升20’C,为锅炉燃烧工况的改善创造了条件。 一、系统概述 (5)有资料证明:烟秆只有炉膛温度在800‘C以上时,才可能形成固定碳的明火燃烧。生物质锅炉的炉膛燃烧区域温度,一般都在800℃以下,所以烟秆在锅炉燃烧里,只是吸收厂大量的热量,以烟气的形式再放出热量,很难以火焰的形式出现。 (6)炉排振动时间为15s、间隔时间为440s。 (一)除尘系统 (3)30MW负荷时的排烟温度在140~C以上,高的排烟温度降低锅炉效率。尝试调整上二次风,将排烟温度控制到130℃以下。 四、播料风布料试验 (4)锅炉点火前确认投入输灰装置。 (2)燃料中灰土量大、超过20%,灰土在1100℃时即达到了软化温度,烟气携灰黏度增加、阻力增加,极易附着到相邻的水冷壁管上。 此次检修在炉墙后拱加装了温度计,可以据此控制该区域温度,使燃烧温度不超过灰渣融化温度为830~C,因此,在任何情况下,该区域温度不能高于830~C,就能够有效地防止后拱结焦、腐蚀。 在输灰系统投用过程中发现,输灰给料机密封不严,影响安全及环境,烟气中水分含量高,造成多次堵灰现象。5.14锅炉一、二次风率严重失调的认识 (1)锅炉配风见表5—25。监视好炉排振动时氧量变化,杜绝振动时严重缺氧。 (1)燃料灰分大,超过25%。锅炉燃烧时可燃物在灰粒的包裹下,在强力燃烧区来不及完全燃烧,导致锅炉燃烧上移,生成高浓度烟气,排烟损失成为了最大热损失。 (7)操作人员对锅炉燃烧没有深入的探讨,只根据参数变化追随着调整。调整缺少整体概念。上料人员在上料过程中,没有和锅炉燃烧调整人员默契配合,只注重上料的便利,缺少锅炉燃烧的思维,结果是锅炉燃烧不完全,取料机、给料机经常堵塞。 (6)锅炉连锁试验。 (6)提高锅炉吹灰压力至1.5kPa,保持受热面清洁,提高热交换能力。

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山东鸿方能源有限公司

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  • 主营产品:生物质燃料 生物质颗粒 生物质压块
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