



选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 (1)烟秆的热分解温度高,炉膛温度到了480~C时,才可以进入热分解阶段,600~C时热分解完成。其他生物质燃料的热解温度要低得多。30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 (1)送风机出口风压为7.3kPa。CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的 (1)检验锅炉除尘、除灰系统出力是否达到设计要求及满足运行需要。生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 (14)下料口没有醒目的安全标志。。
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因为时间关系,只做了送风机液力耦合器特性试验,送风机挡板全开,调整引风机,保持炉膛负压一50~一100Pa,具体数据见表5—20,液力耦合器开度与风压、总风量曲线如图5—11所示,液力耦合器开度与转速、电流曲线如图5—12 所示。 三、调试步骤 (10)汽水品质差或集箱堵塞使管内结垢、循环不畅。 (8)氧量为4%~6%。 送、引风机液力耦合器输出转速高,引风机最低转速为 309r/rain,影响锅炉效率及安全,联系厂家调整零位,试转引风 机最低转速为150r/min、送风机为208r/min,达到了预期目的。 锅炉在30MW负荷时,总风量由4.5kPa增加到6kPa,播料风压由2.7kPa增加到3.8kPa,形成炉排高端燃料堆积不大于60mm,氧量为3%一5%,一次风低端由1.7kPa减少到1.2kPa,中端由2.7kPa减少到2.2kPa,前下二次风开度为20%、后下二次风开度为30%;后墙上二次风为2kPa、前墙上二次风为L 5kPa,形成高效穿透气流、全床着火,强力着火、迅速燃烧。一、二次风比以4:6或5:5为宜。最大程度的增加炉内燃烧时间,建立合理的燃烧结构,淡化后拱水冷壁区域的烟气温度,减少烟气携灰量,减少管壁氯浮着物的高浓度聚集,减轻氯化合物对管壁的侵蚀。30MW工况下锅炉配风参考值见表5—14。 (2)燃烧调整盲目。经试验,前墙二次风门当开度为25% 时才是。位,运行时开度为30%,仅仅是刚过风,风压表没有显示,即认为表计不准,造成了前墙严重缺风运行。后墙二次风压为3.1kPa,大量强劲的风将燃烧中心火焰吹向了前拱,造成了炉膛前拱区域高浓度、高温度聚集,为锅炉结焦创造了条件。组负荷大于20MW时,送风机出口压力应设置为7~8.kPa。 根据以上的原则调整锅炉燃烧,将促成锅炉高效燃烧和良性循环,期待试验验证。生物质锅炉风率是一个新课题,有待进一步去研究。 一、产生的原因 ’ 二、启动前试验 2.建议热解指挥发分释放过程中,缺氧状态下燃料的化学变化。热解产物主要有焦油、木炭和低分子气体,CO和CO2产生的数量较多。燃料的种类、温度、压力、升温速率和反应时间都会影响热解产物数量和特性。 (8)在升压过程中应加强锅炉各受热、受压部件膨胀情况的监视,发现异常及时查明原因,必要时停止升压,待消除故障后再继续升压。 人炉燃料灰分大于40%,高浓度灰阻隔着可燃物燃烧。锅炉燃烧时混入的风量,需要穿透灰垢层,才能与燃烧混合。大量用于燃烧的风量消耗在料层、灰层的扰动中,氧气不能与可燃质迅速反应,建立起燃烧结构。紊乱的燃烧产生的后果如下: 2.木质素 · 1.蒸汽温度过高 (11)提高进入炉膛的热风温度。