升温、升压至540~C、9.2MPa,稳定20min后进行检查。 焊口、人孔门、手孔、法兰、阀门压盖填料等严密性正常,基本 符合要求。汽包集箱汽水管道膨胀情况正常。支吊架、弹簧变量和位移正常,弹簧膨胀无障碍。在有关单位的大力协助配合下,调试内容全部完成,系统运行的各项参数均符合设计要求,系统质量验评为合格,达到机组整套启动的要求。 (3)烟秆在300~400~C时放出大量的浅黄色浓烟。烟气在锅炉释放时,阻断着火焰的传播,很难建立炉膛热容量,锅炉燃烧不能稳定、连续。 (4)播料风压为4.4kPa。 (4)试验其控制连锁可靠。 (1)低端一次风40%时,经观察低端炉排靠近下渣口处已经没有明显的火焰,不需要大的一次风吹动。炉排高温区域集中到炉排的高中端,应该加强高中端的燃烧。 2.分析原因 (2)检查设备和管道的检修人孔门关闭严密。 (1)主要燃料棉秆中钾的含量为3L 76%,导致棉秆熔点温度低。 28—30MW负荷工况下锅炉配风参考值见表5—23。 烟气冷却器泄漏。属于制造问题,进行了封堵处理。一级过热器制作了卡子,防止了错位。 经过停炉后的排查,发现了炉膛前后拱结焦严重,二次风口处也有结焦现象。在风口冷却区域结焦是不可能,遂怀疑是该区域风量不够,立即做了二次风门的性能试验。检查结果是:后墙下二次风门没有开(该门执行器坏了,不能远方操作。运行人员误认为手动开启了,实际是在全关位置);前墙下二次风开度100%时、实际开度为30%。两个主要风门没有开,或者开不到位,自然就造成了该区域燃烧严重缺氧,产生了严重结焦现象,造成了高温腐蚀。这个问题就是高温腐蚀几次爆管的根本原因。 二、锅炉燃烧调整燃料温度升高时,首先发生干燥,当温度达到470℃,燃料开始热解,热解速率随着温度升高而加速。 (9)升压过程中,应加强对炉膛温度及水位监视。 (1)锅炉燃尽困难、机械不完全燃烧损失增加。 木质素是仅次于纤维素的一种最丰富且重要的大分子有机聚合物,存在于植物细胞壁中。木质素在木材中的含量一般为20%~40%,在本科植物中的含量一般为14%一25%。 蒸汽温度过高将引起过热器、蒸汽管道以及汽轮机汽缸、转子部分的金属的强度降低,蠕变速度加快,特别是承压部件的热应力增加,当超温严重时,将造成金属管壁的胀粗和爆破,缩短使用寿命。 (12)防止堵料、断料,保持燃料人炉的连续性。 2.热分解阶段 (18)运行中,如锅炉灭火,应严格按照灭火事故进行处理。 3.床料偏斜 (3)生物质的密度小,结构比较松散,迎风面积大,容易被吹起,悬浮燃烧的比例大。 (9)当锅炉热备用时,应紧闭所有人孔门及挡板,尽量减少蒸汽压力的下降。 (1)点火风1—4号分门不能操作。 高压烟气冷却器卧式布置在锅炉第四回程内,位于省煤器的下方;高压空气预热器系统是一个独立布置的系统。从汽轮机来的高压给水在输往省煤器之前,设置一条流经高压空气预热器和高压烟气冷却器的旁路。这个旁路的流量由设置在主管路上的电动调节阀控制。在旁路内,给水首先通过高压空气预热器向送风机输出的冷空气进行热交换,给水被冷却、冷空气被加热。然后,这部分给水继续被送往高压烟气冷却器,由流经高压烟气冷却器的烟气与给水进行热交换,给水被加热、烟气被冷却。 生物质锅炉高效燃烧形成的条件如下: (5)打开炉膛人孔门进行观察,中端炉排上的料层厚度达到1.2m左右,整个燃烧区后移,中低端炉排燃烧较好,有燃尽区。炉排上料层较厚且有堆积,这与人炉燃料量不均匀或人炉燃料量偏大有直接关系;燃烧区后移说明高端炉排处(给料口区域)的温度偏低,人炉燃料未能在此区域快速干燥,这与水冷套漏人冷风和前墙二次风量较大有直接关系;从1号捞渣机出口炉渣的形态来看,未见大焦块,且炉排上燃料燃尽相对较好,可以认为振动炉排参数(振动时间、间隔时间和振动频率)设置较合理。 1.锅炉参数



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1、节能省钱燃烧现象在炉排振动时尤为明显。30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
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可实现温室但相比而言气体 1)根据锅炉负荷情况适当调节送风量,同时注意烟气含氧量,不要出现缺氧结焦现象;CO2“零”排放;
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1)以树皮为主:树皮:锯末:秸秆=5:3:2。 三、试验方法 (2)燃烧调整不合理,一次风过大,火焰过长,穿透速度快,二次风使用太小(后墙40%、前墙20%),压不住火焰。在 二次风区域不能形成强烈的回流扰动,无法形成烟气可燃物的继续燃烧,温度场上移,经过水冷壁和过热器的热交换后,烟气里大量固体颗粒的温度快速衰减;经过四级过热器吸热后变成了低温灰。烟气中的灰粒在过高的速度下,被带人预除尘器。错误的运行调整造成不完全燃烧,使得机械将灰携带到尾部,生成的灰量大大超出了预除尘器的设计能力。 (1)炉膛温度、主蒸汽温度、一次风温风压、蒸汽流量、给水温度、烟气氧含量、机组负荷降低。 (?)联系电气人员给各动力设备送电。 (1)炉排上面料层太厚,燃料不能均匀布置,炉排高端不着火,燃烧区域在中低端进行,燃烧过程还没有完成就结束了。炉 排燃烧面积相应的减少,无法达到设计的燃烧热强度、产生满足高负荷要求的锅炉容积热量。 4)二次风压过大时,将使炉膛内挠动力增强过大,同时携带较大颗粒在负压下上移、飘失。 报警装置是否灵敏、动作可靠。①链条偏斜报警;②过载时,减速器高速轴上的安全离合器工作是否动作,过电流保护是否动作。 (7)停炉时疏通炉排风眼、检查布袋除尘器。 对锅炉灰渣含碳量居高不下、排烟温度高、带负荷能力不强等燃烧结构存在的问题进行了实地观察和分析,得出了如下结论: (1)在汽轮机自动主汽门前接临时管道系统,临时管道采用声219X]6mm的12CrMoV钢管及弯头,其施工工艺同正式管道,采用的临时管道应尽量减少弯头,以减少阻力,确保吹管效果。 (2)一次风使用。炉排高端大于炉排中端,炉排中端大于炉排低端,燃料水分越大高端一次风需要量越大。 玉米芯20%、玉米秆30%、玉米皮20%、树皮20%、锯末 10%,基本都是轻质燃料。燃料分析原始记录表见表5—17。 (4)吹管用铝制靶板准备充足,并抛光。 (10)当一台给料机堵料或卡料跳闸时,应降低相应取料机转数或转臂电动机转数,减少取料机给料量,保持其他两台给料机运行。当1、3号或4、6号给料机堵塞时,将播料挡板调至堵塞侧,保证其他给料机继续给料。当2号或5号给料机堵塞时,落料管电动机可停止运行,保证其他给料机继续给料,并降低一次风量及总风量,维持炉膛温度。 锅炉炉排做小了,准备扩容,在炉排前端增加一段2m长的炉排,与原有炉排形成往复联合炉排。 (3)取料机安装错误,进行改装。 (11)投入布袋除尘器严格按照运行规程执行,提前投入灰斗加热器。