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兰溪市生物质颗粒厂家报价 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:山东省泰安市
  • 发布公司:山东鸿方能源有限公司
  • 产品型号:8mm
  • 品 牌:山东鸿方能源
  • 发布日期:2015/9/13 15:44:54
  • 联系人QQ:416315665 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


(3)严格控制炉排振动、间隔时间,防止落料口燃料堆积,水冷套燃料推进阻力增加,给料机电流变大,炉排振动困难。 (6)锅炉冷态通风试验结束。试验数据已整理,已提供给热控专业校核好热控装置,并作为燃烧调整的参考。 (7)床层布料不均匀,燃料集中布置到了炉排中端,火焰最强烈燃烧在靠近炉膛后拱部位,高温火焰直接烧灼后拱,大量的熔化灰积结到后拱,整体炉膛火焰充满度不够,燃烧程度不好。不完全燃烧,产生的灰量过多。 1.操作步骤 (3)在送风机人口,向内抛撒白灰,检查所有焊口焊缝、法兰接口、风门挡板、等处,是否有白灰冒出,在漏灰处做好记录。 (2)二次风:前墙挡板开度为40%、后墙挡板开度为60%,尽量使燃烧建立在高效区域。 (1)及时关闭减温水手动进口总门,关闭二次风、点火风门,必要时关闭手动门、关小一次风门,降低炉排风。 (11)检查皮带无跑偏,松紧适度,若皮带跑偏可调整皮带回头轮两侧调整螺栓,紧度应调整皮带张紧装置,调整其配重。 (4)引风机前阻力达到3kPa,大量水蒸气热量通过烟囱排出,加重了引风机负担。 30t/h灰秆锅炉长期带不满负荷,经过观察主要是燃料灰分太大;燃烧生成的灰量太多,带到尾部烟道形成了很大的烟气阻力,造成了引风机功率增加,很大的负压使得烟气流速变大;超过了设计流速,从而使锅炉燃烧压不住,养不起底火,无法形成良好的燃烧工况,建立不起满足需要的炉膛容积热负荷。这样,又加重了尾部受热面的磨损,降低了热交换效率,大量热量通过烟气和灰渣的形式流失。改变这种状况主要包括三个方面: 第二阶段连续运行24h,检查刮板链条松紧状态、接头有无松动现象并及时处理;第三阶段连续运行40h,检查链条松紧状态、各刮板接头连接状态、各报警装置灵敏度并进行可靠性模拟试 验,整机运行状态应平稳无异常响声、无卡涩现象等,空负荷运行一切正常后,投入使用。 (11)建议改变炉排一次风总门安装位置(由垂直位置改造为水平布置,离开弯头区域),并恢复电动控制,便于运行人员调整。 由于燃料水分大(大于45%),发热量低,为6270kJ/kg, 当锅炉带到高负荷时,锅炉内就会形成水蒸气释放吸热,然后才是燃烧放热的过程。并以锅炉频繁的冒正压的形式反映出来。锅炉里大量的水蒸气降低了炉膛温度,加入的氧在水蒸气的环绕下,形成屏障,难以与火焰进行充分混合。以致燃烧缺氧,如果弥补这部分氧量,就要加大风量。风量加大了,势必造成烟气量增大、烟气流速增加。炉内穿透火焰的烟气就会快速流动,以至于影响了锅炉的稳定燃烧,造成炉内燃烧时间不够,大量可燃物逸出,大量烟气损失。2.燃烧灰分高燃料灰分高(大于30%),燃烧时的灰分阻碍着燃料与氧的结合,如果达到氧与燃料的快速结合,就得提高一次风的穿透能力。一次风过量的增加就破坏了生物质床层燃烧的基本特点。一次风的提升,也限制了二次风的加入。因为大量的一次风穿透料层组成了燃烧工况,氧量就已经足够了。再依照一、二次风的配风率加入二次风,势必会造成燃烧区域过氧燃烧,以至于使炉膛温度降低。没有较高的炉膛温度,就不能建立起高强度炉内燃烧,自然就产生了不完全燃烧。 (4)临时管道应装设牢固的固定滑动支架,克服反力。 (5)播料风使用。一般比播料试验的风压大o.5kPa,播布到炉排中后部位置。 1)锅炉燃烧工况稳定,负荷为20~24MW。 (1)运行人员按运行规程要求检查所有设备,确认达到启动 条件。 (13)皮带人口燃料应该为均匀掺配后的燃料,且密切监视料仓料位,保证炉前料仓料位稳定在2m以上。 燃料在干燥、气化、膨胀过程中,生成了大量的雾状烟气,造成了热量流失,又增加了受热面积灰,振动炉排时以极大的正压形式出现。 蒸汽吹管记录表如表3—9所示。 用于支撑滤袋和隔开除尘器的含尘气室和净气室,上箱还可以用做检查滤袋的平台。 (2)尽量降低烟气流速。 (1)锅炉负荷高、炉膛温度高。 2)长期停炉。接到停炉通知后,不停止清灰程序,即在锅炉停炉后,要进行清灰程序至少2个周期,清掉滤袋上的所有灰尘。同时保持引风机运行,用空气置换完除尘器内的烟气。再次启动袋式除尘器前,必须进行预涂灰。 (2)在腐蚀严重部位喷涂防磨材料。 (2)减少后墙上、下二次风,增加前墙上、下二次风,以减弱后墙燃烧强度,将燃烧中的向炉排前端转移,以此减少后墙结焦程度。 (2)取料机螺旋方向装反了。 四、锅炉运行方式分析中国五金商机网中国五金商机网

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(10)大修后的锅炉,当压力升到0.5、2.0、6、9MPa时, 记录膨胀指示值。如发现膨胀不均或汽包上、下壁温差大于 50~C时,应停止升压,进行处理。 (8)运行人员经验不足,大多是新手,缺少锅炉燃烧经验,对于锅炉燃烧的复杂性没有深刻的认识。(二)影响发热量的因素 三、锅炉缺水、满水的影响 在克服燃烧和烟气生成物及满足播料风的需要时,送、引风机液力耦合器已达最大开度。燃烧氧量不够,造成一、二次风不能良好的配比,增加二次风,就意味着减少了一次风,造成一次风不能穿透燃烧的物料,二次风不能压制、搅拌火焰。形不成强力燃烧,带不上负荷。具体表现如下: 4.干燥无灰基 (3)吹灰、打焦时应注意蒸汽压力的变化,并及时调整。 (4)捞渣机。保持捞渣机水位、高功率运行,不能使1号捞渣机带不出灰渣。 四、锅炉不完全燃烧 (2)停炉前,根据料位情况,提前停止供料系统。 大量的炉渣进入捞渣机产生了放热损失,说明了燃料无法在炉排上面充分燃烧。炉膛上部区域温度直线下降,烟气里的可燃物不可能再次发生燃烧,使飞灰可燃物居高不下。炉膛顶部的三级过热器温度过低,产生欠焓运行。一、二次风配比不合理,仅以一次风的作用不能组织良好的锅炉燃烧结构,形不成强烈的燃烧工况。 当炉排做微弱振动时,炉排减速运动过程的负加速度的垂直 向下分量将小于重力加速度,这时燃料层不可能被抛起,炉排振 动就起不到对燃料层的拨火作用。然而,若炉排振动过分强烈,燃料层被明显抛起并在炉排上跳跃,将造成细颗粒大量飞扬,同时还会加剧炉墙与锅炉构架的振动。 燃料从炉排前面推人(黄秆)或用播料风吹人(灰秆),受 到炉排下面的一次风扰动,在炉排上部辐射热的作用下经过干 燥、着火、燃烧和燃尽四个阶段。烧后的炉渣因炉排振动而自动从尾部排人捞渣机。振动炉排上的燃料层不是匀速前进的,在炉排振动停止时间内,燃料层处于静止状态燃烧,为了适应负荷而调整燃烧时,就要调整炉排的振动频率、振动时间和间隔时间。调整时,根据锅炉负荷、料层厚度、燃烧工况等因素,做出不同的振动模式。 3.处理 (2)一次风开度由高端挡板开度为66%、中端挡板开度为73%、低端挡板开度为50%,调整为高端80%、中端85%、低端56%。 (6)在袋式除尘器进、出口烟道上分别设有热电偶,用于监 (4)制造高浓度的着火温度场,降低着火温度,缩短着火时间。制造还原性气氛在炉内的停留时间。如果二次风口下高浓度的稳定燃烧需要的是时间,那么二次风口以上的不稳定燃烧需要的就是温度。如果炉排中端属于过渡燃烧,需要的是氧;那么炉排低端就是动力燃烧,需要的就是温度。 (1)炉排风的高、中、低端挡板开度。 4)锅炉本体最高点标高:28000mm。

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  • 主营产品:生物质燃料 生物质颗粒 生物质压块
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