(6)加强引风机检查,注意叶轮磨损的发展。 2012年7月6日,锅炉点火校核安全门及严密性试验。 3)燃烧调整时,发现了难以克服的问题,即锅炉的构造尤其是烟道设计长了30m,不能适应60%水分的燃料所产生的强烈扰动,不能克服因烟道阻力增加后而造成的烟速变化。 (4)根据水冷套落料口燃料堆积,炉排燃尽区燃烧情况,加强炉排振动,增加燃料分布面积,减薄料层,降低炉排通风量,加强燃烧。 欧洲最早生产钢铁时,炼钢炉焦炭燃烧用的风是自然风,当进入炼钢炉的风温提高到160’C时,焦炭使用率下降了1/3,现在炼钢炉风温已经提高到了1200~C,焦炭使用率大幅下降。 (8)炉膛、燃烧室、风烟道的检查。 (7)锅炉配风不合理。燃尽风使用太少,没有及时地给予未燃尽燃料以氧量,没有充分利用炉膛的高度,形成层次燃烧,使得不完全燃烧产物形成了高温烟气,逐步提高了排烟温度。干燥和热解是生物质燃烧的初级阶段,各个阶段的重要性各不相同,取决于燃烧技术、燃料特性过程等条件。利用高温空气,可将干燥过程固定碳燃烧过程分离。在炉排上各个阶段位置不同、燃烧时间段不同,挥发分和固定碳燃烧阶段有着明显区别。生物质颗粒在燃烧过程中会出现重叠现象。 (1)点火过程中,为了避免金属超温,不允许烟气温度超过钢材的允许温度。应按以下要求操作:锅炉起压,待空气门有汽冒出时,关闭过热器空气门。起压后炉水温度按100℃/h均匀上升,当蒸汽压力升至0.294MPa时,可随锅炉一起升温、升压。 (2)炉膛燃烧无力、刚性不够,动力燃烧区域燃烧不完全。 七、配风 (二)调整手段 (5)根据炉排燃料厚度和燃烧工况,调整振动炉排,使燃料布满炉排,低端炉排下渣口呈燃烧死区。 9.收到基热值(高位发热量) 1)保持总风量不变,只改变总风量分配。 渣井尺寸改大了,有利于落渣,但是需要注意水密封,防止 冷风进人。 (6)生物质释放出的CO2很低,可以认为是C02零排放。 (2)若料仓内仍剩余部分燃料时,应注意监视料仓温度;当料仓温度不正常升高时,应根据升温情况及时注入消防水。5.21对锅炉燃烧调整的看法 (二)水冷壁和下降管 一、分部试运的主要工作内容 (7)播料风由于燃料水分太大,播料器抛物线不能形成,大量燃料成堆聚集,不能均匀布料,炉排振动世无法将团聚的燃料分散。燃烧时缺失了氧气对流、燃烧颗粒碰撞的作用。 (2)保持好炉膛压力,以防止燃料(尤其是颗粒较小体积较轻的燃料)被大量吸人炉膛,避免尾部烟道产生二次爆燃现象。 检查各段的漏风点及消除漏风,保证机组经济运行。 1.现象 (3)运行人员处理事故时想得要全面,工作要细致,处理要得当,避免失误和误操作,使事故扩大。 (4)大包料启动程序。打开2号防火挡板一启动给料机+开1号防火挡板一启动螺旋取料机一启动2号带式输送机一启动大解包机一启动喂料输送机一启动分配小车一启动称重式分配输送机一启动链式输送机一启动储料棚链式输送机。 四、给料系统调整



选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 (1)严格控制灰渣含碳量,操作人员要根据灰渣控制锅炉燃烧,进行及时调整,改变燃烧工况。30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 (1)捞渣机启停、连锁条件。CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的 四、结论生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 布袋喷吹必须使用医用压缩气源,杂用气源里的水分和灰结合,容易黏糊在布袋上面。。
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G‘——额定负荷蒸汽流量,t/h; (1)增加高端、中端一次风量。 (一)基本思路 (8)各处膨胀间隙正确,膨胀无受阻现象。各膨胀指示器安装完毕,校至零位。 (2)加减料量、改变风量时要小幅度勤调、细调,当锅炉产生大的炉膛波动时,要及时减少料量和风量,维持炉膛温度,不可长时间的产生正、负压波动。当锅炉吹灰和炉排振动时尤其要注意炉膛负压。 七、建议 (2)汽包压力升至4.5MPa,过热蒸汽温度为400~450~C 、 时,全开临冲门,进行降压吹管。 2)锅炉燃烧时释放出大量的水蒸气,造成了燃烧的不稳定,不完全燃烧增加。5.30锅炉的试验与调整 2.锅炉本体吹灰系统疏水阀启闭设定值:温度为280”C。 事实证明:生物质锅炉燃烧烟秆弊大于利,应该废弃。 除尘器投入后温度控制不好,可燃物进入容易烧坏布袋。 L播料风压不够 1.分室 温度是腐蚀产生的条件之一,只有在高温条件下,碱金属的氯化物和硫化物发生熔化时才会造成严重腐蚀。 1.水冷壁后拱结焦分析 (4)监护好灰库料位,定期放灰。 1.原因分析 氢是燃料中仅次于碳的可燃成分,1kg氢完全燃烧时,能放出125 400kJ的热量。