



选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 五、热备用模式30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 (14)布袋除尘器投入后,检查灰斗和输灰管路,必须保持畅通。CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的5.31后拱水冷壁高温腐蚀的防止生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 每个室含384条滤袋,滤袋由塞人滤袋的袋笼支撑。滤袋的装入和取出都在净气室进行,将喷吹管移开后就可以通过花板孔装卸滤袋和袋笼组件。。
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24小时销售热线:13853804597 13563888006仙桃市生物质燃料厂家鸿方
(八)螺栓 (6)这样的锅炉燃烧一定要保持热风温度,以利于高水分燃料的预热和气化。通过关闭预热器旁路的方法热风温度由167‘C上升至197~C。 炉排孔眼扩大了,风量提高、风速降低。背离了一次风是利用风速穿透燃料,形成燃烧空隙、增加接触面积、构建燃烧工况的原则。生物质燃料进入高端炉排吸收炉内热量进行干燥、分解、气化,此时需要的是高温一次风以极快的速度穿透,在穿透的同时进行气化,提升还原性气氛,使燃料进入燃烧的临界状态。孔眼扩大后,风速下降,不能穿透层层积累的燃料;达到燃料燃烧临界点的时间增加,为了保障锅炉容积热负荷,只能增加大于锅炉燃烧蒸发量的燃料,即使用过多的燃料,使得炉排局部温度过高,燃烧不能充满炉膛,燃烧效率下降。中端炉排孔眼扩大,使一次风使用困难。一次风使用过多,使得火焰上移,3号级过热器超温,用小了,不能穿透厚料层,缺少了扰动,形成表面的动力燃烧,强烈燃烧工况无法建立。自2012年4月20号锅炉分部试运开始,至2012年7月28日机组(72-}-24)h满负荷试运结束,锅炉一次点火成功,电机并网一次成功。机组顺利完成(72-]-24)h满负荷试运的目标。 (3)改造预除尘器下面的输灰设备,使三台预除尘器出灰门全开,带走85%的设计灰量。 (6)人炉燃料需要掺混均匀,避免水分大的燃料或稻壳燃料 瞬时大量进入炉膛,料场设专人负责燃料掺配,并且经常保持与 运行人员联系。 (17)当炉侧主蒸汽温度为300—350~C、主蒸汽压力为 2.0—2.5MPa时,向值长汇报达到冲转参数。汽轮机冲转期间 锅炉应保持蒸汽参数稳定,冲转前参数以炉侧指示表为准。 (3)由于锅炉设计与燃料的不适应,产生了床层燃烧技术与人炉燃料无法调和的矛盾,造成了机械不完全燃烧居高不下。过量空气系数主要是通过二次风来提供,实践证明,上层二次风要尽量大,以过热器不超温为原则,以利于燃烧工况的构建和燃料的燃尽。试验证明:生物质锅炉燃烧氧量任何时候都要大于3%,当炉膛温度能够保持较高时,氧量保持在3%一5%才能够燃烧完全。因为生物质颗粒不均、燃烧区域不同,富氧燃烧就成了生物质锅炉区别于煤粉锅炉的一个显著特点(国内某电厂的前、后上二次风开到40%以上、·氧量为5%,燃烧工况良好,过热器区域的灰为灰白色,可以认为是国内生物质锅炉燃烧的样板;丹麦生物质锅炉一、二次风率比例:黄秆锅炉为3:7,灰秆锅炉为4:6)。可是现在国内生物质锅炉大多没有照此办理, 主要原因是国内燃料质量太差,水分、灰分的含量太高。许多生物质锅炉风率比例变成了5:5或者8:2。尤其是黄秆锅炉一次风用少了就不能浮动厚料层、减少料层厚度,炉膛蓄热就不能满足高负荷。 (2)锅炉严重满水,处理不及时,可能使汽轮机发生飞车。 四、锅炉蒸汽温度调整及影响蒸汽温度变化的原因 (2)输送皮带电流定值小,容易跳闸。 氢是燃料中仅次于碳的可燃成分,1kg氢完全燃烧时,能放出125 400kJ的热量。 (2)锅炉正常运行中,炉膛负压应保持一30~一50Pa运行。 设想为炉排中端加强风量,形成强烈燃烧,在炉排中端建立高温高效燃烧。但是,改造后的炉排破坏了生物质床层燃烧结构,由于中端风帽的作用,燃料堆积到高端,与中端形成了断层。无法建立起燃烧结构,燃烧时间不足。当燃料水分大、灰分高的时候,只有炉排中端着火、燃烧,这样就缩短了炉排的利用面积,产生的容积热量不可能满足受热面的吸热量。燃料来不及燃烧就排出,燃料水分大的时候,渣含碳量大于20%。 经过运行实践论证,中端炉排风帽严重影响了锅炉床层燃烧的平衡性,炉排形成了断层燃烧,高端燃料堆积、燃烧空间小、燃烧时间短,发生了严重的不完全燃烧。于是去掉了炉排风帽,恢复了原设计。 (4)出现异常事故。 (9)炉排上燃料完全燃尽后,锅炉熄火,停止送风机,维持炉膛负压为一40~一60Pa,通风5一lOmin,停止引风机,解列总连锁开关。 增加锅炉负荷,就需要增加给料量和风量。现在的一次风已经达到极限,燃料厚度也达到了极限。低热值、高水分的燃料燃烧时,形成的膨胀气雾充斥炉膛,超过了锅炉设计所允许的极限,锅炉没有足够的空间容纳吸热、放热过程产生的状态变化,瞬间产生的烟气体积急剧变大。炉排振动时以水蒸气释放产生正压、又以新负荷建立再一次产生正压。在极强烈的扰动下,正负压波动形成,造成了明显的动态不平衡。这样的工况下,不能形成较高的容积热负荷。燃烧强度不够,就无法生成满足高负荷需要的热量,并且带来大量的燃烧不充分所造成的不完全燃烧。 (1)炉排间隙小,受热膨胀受阻,生物质各电厂,均割去了 一部分炉排片。某生物质电厂炉排改造前、后示意图如图1—1 所示。