



选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 (4)后拱水冷壁的遮焰作用,使炉膛后部温度居高不下,后拱应该设计为水冷壁拉稀管,利用增加热交换面积的方法,在遮焰作用的同时增加水冷壁吸热量,才可以降低后拱温度,平衡炉膛温度场。30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 (4)切换至袋式除尘器的同时要同时投入自动控制系统(包括清灰程序、参数检测和报警等)。CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的 (2)加强容易爆管部位——水冷壁后拱的二次风量,以冷却该区域火焰温度,稀释高温腐蚀产物氯气的高浓度聚集,破坏融灰的组织链,减少结渣。生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 (2)由于炉膛出口过热器区域结焦,流通截面缩小、流通阻力加大,引风机出力增加。。
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(4)监护好灰库料位,定期放灰。 (6)大量的一次风造成锅炉辐射区域增加,对流区域减少,烟气走廊里的烟气温度提高,为高温腐蚀建立了条件。 (1)锅炉燃烧调整方法存在不足,致使炉排结焦。在高负荷‘隋况下(22MW左右),炉排料层较厚,而振动频率小、振动时间短、送风机出口压力偏低(5.5kPa)和风量不足导致炉排上 燃料缺氧燃烧,炉排结焦。块,要及时进行调整;同时要注意在炉排振动时,落渣井是否异 (2)减少炉排振动间隔时间,由600s改为400~480s,使炉排低端有一部分燃烧,减少炉排低端燃烧死区。尽量使全床布满火焰,以增加炉膛火焰充满程度。 三、锅炉燃烧调整 4.固定碳 (6)燃料性质发生变化时。 1.燃料质量 三、完全燃烧的条件 (1)接到调度命令后,值长应提前将停炉时间通知相关各专业。 给水温度为190℃、热风温度为170~C,都不到额定值。 (二)燃烧结构不能形成的分析 在整个燃烧里20%为燃烧阶段,80%为燃尽阶段。在1—2s 的燃烧阶段将会烧掉80%的可燃物,所以,应该尽可能地延长燃烧阶段,增加燃尽时间。 1.原因 (4)人炉燃料掺配不均匀,机组负荷不能保持稳定,主蒸汽温度及主蒸汽压力波动较大。 两台捞渣机都是湿式刮板捞渣机。在水槽的底部输送灰渣。 灰渣斗底端浸入水中。捞渣机的结构允许灰渣斗底端内的水面比 捞渣机内的水面高lOOmm或低50mm,以保证水不会流进或流小系统。 (11)保持连续进料、防止断料。 在燃烧调整期间,维持机组负荷在12MW左右,不降负荷进行试验。根据目前燃料热值可以推算出,在四台给料机同时运行时,转速应该控制在30%一40%之间,即6.6~8.8r/min。如果四台给料机同时运行时,给料机电流增大且有水冷套堵料的可能性,可以转变为每条线一台给料机运行,转速应该控制在60%~70%之间,即13.2~15.4r/min。