



选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 一次风足以吹动、穿透搅拌燃料;二次风强劲、快速进人,在燃烧最剧烈的燃烧中心不能缺氧,在炉膛上部燃尽区,保持足够的氧(试验表明:上层二次风尽量开大,以三级过热器不超温为使用界线,在炉膛内火焰中心以后,形成一个递次减弱的温度场)。 锅炉燃烧技术在满足上述四点时,就能够保证燃烧的良好、完全。30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 (1)锅炉采用正常定压停炉时,从满负荷至停炉需要1h,其降温速度为1’C/rain。CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的 4.燃烧结构不合理生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 可以将整个振动炉排看成为一个弹性振动系统。当电动机带 动偏心块旋转时,便产生一个垂直于弹簧板周期性变化的惯性分 力,这个力驱动着上框架及其上的炉排片,以与水平面呈20‘~ 30‘角的方向往复振动。当弹簧板从最低位置向右上方运动到最 高位置时,存在着先加速后减速两个过程。加速过程中,炉排上 燃料压紧炉排片并不断地被加速,直至达到最大速度,这时由于向上的惯性分力消失,而在弹簧板反弹力作用下,炉排突然进入 减速阶段,当减速运动的负加速度的垂直向下分量等于或大于重 力加速度时,炉排上的燃料就会漂浮起来或脱离炉排面,并按原 来的运动方向抛出。就在燃料跳跃过程中,弹簧板已从最高位置 回到最低位置,当燃料落到炉排面新的位置时,炉排又开始一个新的周期性的向上加速运动。。
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(3)燃料堆积、结焦,造成炉排振动困难,振动时炉膛温度下降幅度过大,烟气氧含量、炉膛压力产生剧烈变化。 (1)根据燃料湿、风量需求大的特点,送风机出口总风压由7.0kPa调整为7.5kPa,送风机电流由30A提高到33A。 (5)在袋式除尘器进、出口分别安设压力测试装置,以监视除尘器运行的阻力;在花板上、下分别开测孔,连接差压变送器测滤袋阻力,并作为定阻清灰的依据,当压力超过设定值时,按照预先设定的程序进行清灰。 (3)用不对称的射流(如一、二次风风速、风量的不对等),强化燃料颗粒与烟气的强烈混合。 4.需要进行优化调整项目 3)锅筒中心线标高:25 000mm。 (2)蒸汽压力。以9.2MPa蒸汽为例,每降低0.1MPa发电燃料单耗上升2.144g/kWh。 (5)根据锅炉出现的几种异常现象,分别附上对应的燃烧调整措施。 (1)检验送风机及引风机连锁保护是否满足系统的安全稳定运行。 (二)除尘器的问题 (1)燃料掺混不均匀,燃料在掺混时出现层状堆积,直线螺旋给料机进料时无法掺混均匀,出现单一燃料进入料仓。 运行方式一:黄色秸秆(大包)一自动抓斗起重机一链条输送机一链条分配机一大解包机一2号带式输送机A/B带一炉前料仓。 (2)燃烧调整应注意在振动的过热器两侧烟温不能大于 30℃,不能造成过大的壁温差。 (3)严格控制炉排振动、间隔时间,防止落料口燃料堆积,水冷套燃料推进阻力增加,给料机电流变大,炉排振动困难。 (8)试验正常后,联系值长停止设备运行,设备停电。 (2)为了改变炉内料层厚的问题,就得振动炉排,随着炉排 振动就会有生料排出,还降低了锅炉蓄热量。减小炉排振动,料 层就会越来越厚,一次风不能穿透,燃烧停留在表面气化模式, 固定碳的燃烧不易形成,由于炉膛的强力通风,含碳颗粒被烟气携带走,炉膛热强度升不上来。 一、现象 在有关单位的大力协助配合下,除渣系统调试工作进展顺利,调试内容全部完成,并经过签证验收,系统运行的各项参数均符合设计要求,系统质量验评为合格,达到机组整套启动的要求。调速部分、机械部分运行正常,可以满足锅炉正常运行的需要。