



选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 (4)根据料位控制取料机频率,运行时监护好给料机电流变化,避免给料机堵料。30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 (9)当压力升至0.3~0.5MPa时,联系检修人员紧汽包及管道法兰螺栓,此时,应保持蒸汽压力稳定,停止升压。CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的 (7)除尘器堵灰。燃料里的灰土量大、燃烧不完全,产生了高过除尘器设计能力的灰量,造成了堵灰。生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装(2)低位发热量(干基)是燃烧热量中,去掉燃烧时生成的汽化潜热(水蒸汽)所释放的热量,单位MJ/Kg。。
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(10)在正常运行中,应定期冲洗汽包水位计。每班校对水位两次。 锅炉水位自动不能随便解列,三冲量的给水自动,在锅炉异常(如甩负荷)时,调整门开度不变,锅炉事故处理时,根据事 故的原因,解列给水自动。在负荷变化大,给水泵启停及其他异 常出现时,要密切注意水位,及时调整,防止锅炉缺水、满水事故的发生。 5.燃烧氧量不足 以在烘箱中(102~105‘C)烘干后失去全部游离水分(外在水分和内在水分)的燃料试样为计算基准,称干燥基。 (2)经常注意给料机电流及脉冲阀转速的变化和炉排燃烧情况,及时发现并处理给料机堵塞情况。 (3)给料量。调整取料机转数和配料机插板,保持炉排燃料均匀,防止堵、断料。 一次风足以吹动、穿透搅拌燃料;二次风强劲、快速进人,在燃烧最剧烈的燃烧中心不能缺氧,在炉膛上部燃尽区,保持足够的氧(试验表明:上层二次风尽量开大,以三级过热器不超温为使用界线,在炉膛内火焰中心以后,形成一个递次减弱的温度场)。 锅炉燃烧技术在满足上述四点时,就能够保证燃烧的良好、完全。 (1)锅炉采用正常定压停炉时,从满负荷至停炉需要1h,其降温速度为1’C/rain。 4.燃烧结构不合理 可以将整个振动炉排看成为一个弹性振动系统。当电动机带 动偏心块旋转时,便产生一个垂直于弹簧板周期性变化的惯性分 力,这个力驱动着上框架及其上的炉排片,以与水平面呈20‘~ 30‘角的方向往复振动。当弹簧板从最低位置向右上方运动到最 高位置时,存在着先加速后减速两个过程。加速过程中,炉排上 燃料压紧炉排片并不断地被加速,直至达到最大速度,这时由于向上的惯性分力消失,而在弹簧板反弹力作用下,炉排突然进入 减速阶段,当减速运动的负加速度的垂直向下分量等于或大于重 力加速度时,炉排上的燃料就会漂浮起来或脱离炉排面,并按原 来的运动方向抛出。就在燃料跳跃过程中,弹簧板已从最高位置 回到最低位置,当燃料落到炉排面新的位置时,炉排又开始一个新的周期性的向上加速运动。 (3)燃料堆积、结焦,造成炉排振动困难,振动时炉膛温度下降幅度过大,烟气氧含量、炉膛压力产生剧烈变化。 (1)根据燃料湿、风量需求大的特点,送风机出口总风压由7.0kPa调整为7.5kPa,送风机电流由30A提高到33A。 (5)在袋式除尘器进、出口分别安设压力测试装置,以监视除尘器运行的阻力;在花板上、下分别开测孔,连接差压变送器测滤袋阻力,并作为定阻清灰的依据,当压力超过设定值时,按照预先设定的程序进行清灰。 (3)用不对称的射流(如一、二次风风速、风量的不对等),强化燃料颗粒与烟气的强烈混合。 4.需要进行优化调整项目 3)锅筒中心线标高:25 000mm。 (2)蒸汽压力。以9.2MPa蒸汽为例,每降低0.1MPa发电燃料单耗上升2.144g/kWh。 (5)根据锅炉出现的几种异常现象,分别附上对应的燃烧调整措施。 (1)检验送风机及引风机连锁保护是否满足系统的安全稳定运行。