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扬州生物质颗粒价格鸿方 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:山东省泰安市
  • 发布公司:山东鸿方能源有限公司
  • 产品型号:8mm
  • 品 牌:山东鸿方能源
  • 发布日期:2015/9/12 12:56:05
  • 联系人QQ:416315665 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


(8)根据主蒸汽蒸温度下降情况,及时开启一、二级过热器疏水,减少三、四级过热器蒸汽流量,提高主蒸汽温度。 (3)经过15天的锅炉燃烧调整,得出如下结论: (1)现在的燃料基本是玉米秸秆、玉米皮和少量的玉米芯和树皮。太多的轻质燃料热值低,养不起炉排厚度,蓄热能力不够,很难建立起炉膛容积热负荷。一般负荷只能保持22MW左右。 遵照调试规程,调试人员对各系统进行调整试验,对锅炉机 组分部试运。 (3)停用压缩空气供应系统。 (4)保持汽水循环畅通,严格执行连排、定排制度。 28~30MW负荷工况下锅炉配风参考值见表5—24。 (4)根据料位控制取料机频率,运行时监护好给料机电流变化,避免给料机堵料。 (1)当燃料水分大于40%时,加人大量的一次风有利于燃料的预热、干燥和气化。高负荷需要大量的燃料,需要炉膛有很高的蓄热能力。燃料在炉排大量的堆积、需要强劲的一次风穿透。 但是,炉排风孔改造后,在总风量一定时炉排风量和风压发生了改变;高、中端炉排风孔扩孔数量占总风孔数量的2/3左右,导致在同一风压下扩孔区域风量增大,风速降低,炉排风对燃料的穿透力大大降低,造成热风与干燥区深层燃料不能得到充分接触,使人炉燃料无法正常均匀干燥。燃烧区料层高低不平,炉排通风不均匀,料层薄的区域形成空穴,料层厚的区域吹不动,炉内温度场失衡,造成了炉排结焦或不完全燃烧,无法构建一个良性的燃烧速率,锅炉效率降低。净,同时确保炉排上的风孔通畅。 (4)由于长期飞灰磨损,引风机叶轮磨损,动平衡不好。并根据燃烧工况和料层厚度进行精心调整,振动前、后就地观察火焰颜色、料层厚度及捞渣机出渣(灰)颜色。 (12)当蒸汽压力达到0.6MPa时,通过六个给料机将燃料 摇散在炉排上。最初的播料量大约为1200kg,相对应于给料机在40%负荷下持续运行5min。当炉排上燃料层达到足够厚度时, 给料机停止运行。 燃料经过挤压通过水冷套,在柔性管上堆积,经过高端一次风和点火风迅速穿透,形成了强烈的气化作用,生成的浓烈还原性气氛在高温下燃烧,炉排中端燃料迅速与强劲的二次风混合,形成了高效燃烧。 三、过量空气系数 (1)轻微缺水,可能会使过热器温度升高,使过热器管壁超温,造成过热器出口蒸汽温度过高,影响管道和汽轮机的使用寿命。 (2)上层二次风不盲眯耿焰压制在二次风口下,形成灼热的燃烧中,b。 四、生物质的元素分析 (5)应做到勤调、少调,风与燃料的增减不可过多,应缓慢进行,以免影响燃烧工况。 48t/h黄秆锅炉炉排,经过运行证明设计容量不够,设计单位和锅炉厂认为炉排做小了。燃料在炉排高端很难着火,燃烧不能形成强烈结构,燃烧时间不够,炉渣含碳量达到20%以上,影响了经济效益。 为了满足容积热负荷的需要,进行了设备改造。 引起不完全燃烧的因素如下: (4)当负荷减至60%以下时,根据蒸汽温度关小或解列减温器。解列给水自动,手动控制水位正常;解列锅炉主控自动、解列负荷自动、解列送风自动、手动降低负荷。 (5)当负荷降至40%以下时,应加快减负荷速度,尽量减少低负荷不稳定时间。 · 5.燃料热值低、水分大 炉排在高频振动时,将细颗粒筛了下来,漏料量较高。同 时,炉排振动时,燃料层被周期性地抛起,此时炉排上通风阻力 最小,风速最大,燃料中细颗粒就被高速气流吹起,形成大量飞 灰,飞灰含碳量高;并引起较高的CO排放,造成锅炉热效率降低。 (2)根据炉膛温度、烟气含氧量、给料机运行情况,合理进行燃料量调整;观察烟气氧量变化,可间断停止给料,促进燃烧加,陕。 (4)根据火焰颜色、料层厚度和灰渣等综合工况,调整炉排振动连锁时间。更改为振动炉排时提前20s关闭高、中、低一次风门,开启前、后墙二次风门,持续15s后在20s内恢复一、二次风门的初始开度。炉排振动时间由原来的间隔380s振动15s调整为间隔330s振动13s或间隔330s振动14s。 (十)上料系统中国五金商机网中国五金商机网

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(2)燃烧调整应注意在振动的过热器两侧烟温不能大于 30℃,不能造成过大的壁温差。 (3)严格控制炉排振动、间隔时间,防止落料口燃料堆积,水冷套燃料推进阻力增加,给料机电流变大,炉排振动困难。 (8)试验正常后,联系值长停止设备运行,设备停电。 (2)为了改变炉内料层厚的问题,就得振动炉排,随着炉排 振动就会有生料排出,还降低了锅炉蓄热量。减小炉排振动,料 层就会越来越厚,一次风不能穿透,燃烧停留在表面气化模式, 固定碳的燃烧不易形成,由于炉膛的强力通风,含碳颗粒被烟气携带走,炉膛热强度升不上来。 一、现象 在有关单位的大力协助配合下,除渣系统调试工作进展顺利,调试内容全部完成,并经过签证验收,系统运行的各项参数均符合设计要求,系统质量验评为合格,达到机组整套启动的要求。调速部分、机械部分运行正常,可以满足锅炉正常运行的需要。 (5)保持合理的火焰前沿位置。火焰前沿应该位于高端炉排与中部炉排之间的区域,火焰在炉排上的充满度好。 (1)现在的燃料基本是玉米秸秆、玉米皮和少量的玉米芯和树皮。太多的轻质燃料热值低,养不起炉排厚度,蓄热能力不够,很难建立起炉膛容积热负荷。一般负荷只能保持22MW左右。 (1)凝结水泵、电动给水泵经验收合格,具备投运条件。 (2)设计人炉燃料水分小于25%。 二、后墙二次风偏小 (16)密切监视汽包壁温差,严格按照壁温差曲线进行升温。 2)灰的可燃物含量,最大为24.36%、最小为6.95%。平均为10.12%。 (4)利用天气加强燃料晾晒,尽量去除燃料里的水分。 (1)按正常点炉操作规程程序进行,执行《锅炉运行规程》 (可在吹管结束后或带负荷期间进行)。 1)利用旋流挡板分离烟气中的可燃物,以减少尾部烟气里可燃物的含量,保护设备,提高锅炉效率。 四、播料风布料试验 (1)冷态调试过程中对吹灰器单独控制、程序控制进行了试验,运行正常。

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  • 主营产品:生物质燃料 生物质颗粒 生物质压块
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