选择本厂三大理由:节能省钱、环保达标、价格低产量大!
1、节能省钱 (1)应根据锅炉负荷、人炉燃料特性、炉排上料层形状和炉渣可燃物含量来调整炉排振动9寸间、停止时间及振动频率。振动周期的调整规律如表5—4所示。30%-120%:
根据客户使用不同的燃料系统中压力应当坚持高于相应供水温度的饱和压力用生物颗粒新能源替代后可节能约30%-120%;
2、解决环保问题当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时:
可实现温室但相比而言气体 (3)降低炉排风可以提高一次风温,缩短了燃料预热、干燥着火燃烧、燃尽时间,降低了炉渣含碳量。CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉尘排放达标;减少NOx的3.9除渣系统调试生成
3、价格最低产量大
本公司月供3000吨!!!编制袋装25KG,从而维持系统压力的稳定吨袋装 1)利用该风的冲击力,将燃料吹到中端区域燃烧。。
全国城乡送货上门,欢迎来厂考察致电洽谈
24小时销售热线:13853804597 13563888006嵊州市生物质颗粒价格鸿方
启动喷吹时,在布袋里面产生了很大的压强,当除尘器布袋被灰严密包裹着,压力无法排泄,就会对布袋产生一次次的冲击,当布袋不能承受冲击时就会撕裂。 三、吹管参数选择 (24)汽压升至0.15~0.2MPa时,关闭汽包空气门、减温器集箱疏水门。 在进行21MW负荷的锅炉燃烧调整时,人炉物料热值为 6590kJ/kg,水分为59.73%,排烟水分为60%。 (2)没有构建成强力的锅炉燃烧,使用了过高的播料风量、并且在强劲前墙二次风的扩散下,布散到炉排柔性管区域,利用这种方法干燥燃料的同时也相应地增加了炉排的使用面积,增加了燃料的燃烧时间,利于燃料的燃尽。 (9)当危及人身和设备安全时,应按事故紧急处理,并严格执行《运行规程》。 (1)烟秆的热分解温度高,炉膛温度到了480~C时,才可以进入热分解阶段,600~C时热分解完成。其他生物质燃料的热解温度要低得多。 (1)送风机出口风压为7.3kPa。 (1)检验锅炉除尘、除灰系统出力是否达到设计要求及满足运行需要。 (14)下料口没有醒目的安全标志。 因为时间关系,只做了送风机液力耦合器特性试验,送风机挡板全开,调整引风机,保持炉膛负压一50~一100Pa,具体数据见表5—20,液力耦合器开度与风压、总风量曲线如图5—11所示,液力耦合器开度与转速、电流曲线如图5—12 所示。 三、调试步骤 (10)汽水品质差或集箱堵塞使管内结垢、循环不畅。 (8)氧量为4%~6%。 送、引风机液力耦合器输出转速高,引风机最低转速为 309r/rain,影响锅炉效率及安全,联系厂家调整零位,试转引风 机最低转速为150r/min、送风机为208r/min,达到了预期目的。 锅炉在30MW负荷时,总风量由4.5kPa增加到6kPa,播料风压由2.7kPa增加到3.8kPa,形成炉排高端燃料堆积不大于60mm,氧量为3%一5%,一次风低端由1.7kPa减少到1.2kPa,中端由2.7kPa减少到2.2kPa,前下二次风开度为20%、后下二次风开度为30%;后墙上二次风为2kPa、前墙上二次风为L 5kPa,形成高效穿透气流、全床着火,强力着火、迅速燃烧。一、二次风比以4:6或5:5为宜。最大程度的增加炉内燃烧时间,建立合理的燃烧结构,淡化后拱水冷壁区域的烟气温度,减少烟气携灰量,减少管壁氯浮着物的高浓度聚集,减轻氯化合物对管壁的侵蚀。30MW工况下锅炉配风参考值见表5—14。 (2)燃烧调整盲目。经试验,前墙二次风门当开度为25% 时才是。位,运行时开度为30%,仅仅是刚过风,风压表没有显示,即认为表计不准,造成了前墙严重缺风运行。后墙二次风压为3.1kPa,大量强劲的风将燃烧中心火焰吹向了前拱,造成了炉膛前拱区域高浓度、高温度聚集,为锅炉结焦创造了条件。组负荷大于20MW时,送风机出口压力应设置为7~8.kPa。