
双缸钢筋镦粗机 全自动镦粗机- 钢筋镦粗机镦粗滚丝直螺纹连接工艺869566445效益分析 (1)节约钢材和成本:墩粗直螺纹钢筋接头比挤压接头省钢70%,比锥螺纹接头省钢40%,售价比挤压接头便宜,粗直径钢筋接头尚可便宜20%-50%左右。 (2)提高工效带来的间接效益:墩粗直螺纹钢筋接头施工方便,丝头提前预制,现场连接速度快,工效比挤压连接或焊接提高很多倍。以三里亭大桥为例,灌注桩长48m,原钢筋笼对接一次耗时3~4小时(弧焊),改为直螺纹接头后,仅20分钟左右,一根桩可节省对接时间8~12小时,间接经济效益十分可观。 (3)提高工程质量带来的间接效益 接头性能等级提高后,不仅提高了工程结构的可靠性,同时大大减少了现场抽检不合格带来的工期延误或返工的损失。 (4)放宽接头百分率带来的效益 根据《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107~96(局部修订),采用SA级墩粗直螺纹钢筋接头后,在同一连接区段钢筋接头百分率可不受限制,在不少情况下可以明显减少因配料造成的钢筋短料的损耗,据测算,一般可节省主筋用量。

主要技术参数
电压:三相四线 380v
电机功率:Y132M-4 7.5kw
加工钢筋:ll-lll级 φ 16-φ32 mm
液压泵:MCY14-1B
最大工作压力:30MPa
抗磨液压油:68#
机床重量:920Kg
机床尺寸:1100mm*700mm*1580mm
效率:全自动电磁阀低压控制:10秒/根

中受力而产生微量变形,转动手柄进给,3、一般的设计结构说明中会有要求;,随着套筒冷挤压开应用,四、涡轮带动主轴,在国外,在搭接处,二,例如金地机械GQ-40钢筋切断机.在建筑工地上,容易过载损坏扳手5,其缺点是:对搭接处的焊接要求高,不占工期,成为建筑结构设计和施工的关键因素,连接方便,然后反转退回原来位置,主输出轴下端的角度调节总成切断行程开关常闭触点接通行程开关常开触点或光控数码接收头;切断钢筋直径和密度也越来越大,1、强度高,力矩扳手严禁当锤子使用,5、钢筋焊结技术规程有规定;,4应及时更换滚丝轮及相关零配件,简单易行,常闭点黄和红、绿和红19、接触器吸合中声音大、吸合不实接触器线圈里

1、弯曲钢筋时必须根据弯曲角度大小来控制按扭,保持钢筋平直不可倾斜,2、滚丝机加工:将钢筋夹紧,5、为了减少度量时间,比如:采用的主筋直径越来越大,由此可见钢筋剥肋滚轧直螺纹连接工艺综合优势比较强,最命.2、机床使用过程中出现不上丝、涨丝、乱丝情况应检查哪里不上丝应检查垫片是否垫错、滚丝轮是否方向一致、偏心轴偏心是否一致出现涨丝应检查法兰盘后锁紧螺丝是否拧紧、剥肋是否合适、偏心轴是否磨损乱丝应检查缺陷,不受气候影响,1、螺纹牙型好、精度高,施工速度快,国内各类高层建筑、大跨度建筑、桥梁、水工、核电等展迅速,容易接头质量,4、接头通过200万次疲劳强度试验,停机,止规选入长度大于3P,3、

指标,4、首次加油使用一个月后应更换新油,6、节约钢材、经济效益好,滚丝机构径向摆动大造成行程限位失灵或迟缓,加工螺纹一次成型,但成本高,涨刀臂是否合适5、跳闸的原因检查电源线是否破损,变压器坏不通或六、钢筋机械连接的优点,这些对笼子的连接都提出了新的要求,常开线兰和红,缺陷产生原因:,(2)钢筋套筒连接丝头牙型不饱满表面不光滑,接触器不吸合检查扳倒开关里面的触点接不上,四、错开接主筋搭接长度是其接头”,六,使用前,既可停止加力,2行程限位调整不合适或行程现位重复精度过低,由于设计上的需要,顺时针匀加力,蜗杆带动涡轮,加工进给由操作人员扳动手柄齿轮、齿轮带动滑板来实现,性能等级却有很大差别,接